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1、淺談輪胎式龍門起重機(jī)大車機(jī)構(gòu)制動裝置的維護(hù)
淺談輪胎式龍門起重機(jī)大車機(jī)構(gòu)制動裝置的維護(hù)
摘要介紹了輪胎式龍門起重機(jī)大車運行機(jī)構(gòu)制動裝置的日常維護(hù)、故障現(xiàn)象及處理方法以及部件的國產(chǎn)化替代
關(guān)鍵詞 制動裝置失效形式國產(chǎn)化替代
中圖分類號: U260文獻(xiàn)標(biāo)識碼: A
在港口裝卸生產(chǎn)中,往往要求輪胎式龍門起重機(jī)(以下簡稱輪胎吊)能夠調(diào)整工作位置,改變工作地點,以擴(kuò)大作業(yè)范圍,提高裝卸效率。因此,輪胎吊通常都裝有運行機(jī)構(gòu)。而制動裝置是保證輪胎吊能夠安全、可靠、正常工作的一個重要部分,是實現(xiàn)輪胎吊間歇工作的必備裝置。如果制動裝置在工作
2、中出現(xiàn)制動效果不佳或失去制動作用,后果是不堪設(shè)想的。所以說如何做好大車運行機(jī)構(gòu)制動裝置的維護(hù),提高它們的制動效果,確保其時刻處于良好狀態(tài),已經(jīng)成為機(jī)械管理和維修人員工作中一項重要的任務(wù)。下面我就結(jié)合自己幾年來的工作體會,淺談一下輪胎吊大車運行機(jī)構(gòu)制動裝置的維護(hù)。
一、大車運行機(jī)構(gòu)制動裝置的工作原理
我們采用的是日本安川電氣公司提供的440V交流變頻驅(qū)動電動機(jī)內(nèi)置常閉電磁感應(yīng)式制動器。大車運行傳動機(jī)構(gòu)為:驅(qū)動電機(jī)→制動器→聯(lián)軸器→變速箱→鏈傳動→大車車輪。當(dāng)司機(jī)操縱手柄向驅(qū)動電機(jī)輸送440V交流電準(zhǔn)備工作時,同時通過驅(qū)動器指令,輸送250V交流電,并經(jīng)過整流向制動器線圈提供直流電
3、,此時制動線圈在直流電的作用下,由電磁感應(yīng)產(chǎn)生較大吸引力,從而吸引制動盤軸向移動,克服彈簧張緊力,使制動盤與制動器摩擦片分離(制動器摩擦片是通過中心的花鍵孔套在電動機(jī)后端伸出軸的花鍵軸上,可沿著軸向在彈簧力和電磁吸力的作用下移動),從而打開制動器,使大車在驅(qū)動電機(jī)的帶動下,通過傳動機(jī)構(gòu)運行。
反之,當(dāng)驅(qū)動電機(jī)停電時,制動線圈失電,此時制動電磁鐵不產(chǎn)生吸力,制動盤在彈簧張力的作用下,緊緊的壓在摩擦片上,從而起到制動的作用。
二、日常工作中大車制動裝置出現(xiàn)故障的表現(xiàn)形式、產(chǎn)生原因及處理方法
大車運行機(jī)構(gòu)制動裝置在排除驅(qū)動器和控制電等方面故障的前提下,可能出現(xiàn)的故障主要表現(xiàn)在
4、以下幾方面:
1、大車不動作,表現(xiàn)在制動裝置上就是不該制動的時候反而制動,或者說制動裝置的制動盤打不開。制動盤在六組成圓周均勻分布的彈簧壓縮下,緊壓在摩擦片上,使電動機(jī)不能轉(zhuǎn)動。其產(chǎn)生原因及處理方法如下:
(1)整流塊失效。處理方法:在發(fā)電機(jī)組等正常的前提下,檢測整流塊的輸出電壓,如果無直流電壓輸出,則是整流塊燒壞,應(yīng)進(jìn)行更換。
(2)制動線圈失效。檢測方法:用萬用表測量制動電磁鐵線圈內(nèi)阻是否為規(guī)定值(大車制動線圈內(nèi)阻為175歐姆)。如果內(nèi)阻差距較大,則說明制動電磁鐵線圈燒壞,須重新進(jìn)行制動線圈的更換。
(4)摩擦片過厚。制動裝置是通過圓周均布排列的3個M8
5、1.25的螺栓與電動機(jī)連接在一起的。如果摩擦片過厚將出現(xiàn)無間隙可調(diào)的狀況。有人認(rèn)為,增加摩擦片兩面襯墊的厚度,可以提高摩擦片的使用壽命,實際上是不合理的。摩擦片過厚,勢必增加摩擦片的磨損,并產(chǎn)生熱量,導(dǎo)致摩擦片兩面襯墊碎裂。對過厚的摩擦片可進(jìn)行車削至標(biāo)準(zhǔn)厚度13毫米,對不能車削的摩擦片,可采用在制動裝置與電機(jī)的3個連接螺栓處加平墊片的方法應(yīng)急處理。
(5)摩擦片襯墊碎裂,楔緊制動盤。出現(xiàn)此現(xiàn)象的癥狀是大車紋絲不動。處理方法:重新更換新的制動器摩擦片,并清潔制動器內(nèi)部灰塵。
(6)制動盤定位銷卡住。為了使制動盤與制動器安裝方便,防止錯位,制動盤上均布安裝了3個定位銷。在長期的運動
6、中,由于震動以及摩擦片襯墊磨損產(chǎn)生的灰塵與水蒸氣作用,容易造成定位銷卡住,從而使制動器打不開。處理方法:重新拆裝制動器,并清潔制動器內(nèi)部灰塵,調(diào)節(jié)卡住的定位銷。
(7)編碼器失效。編碼器能夠?qū)㈦妱訖C(jī)的運轉(zhuǎn)情況反饋到驅(qū)動器。如果編碼器出現(xiàn)故障,系統(tǒng)由于接受不到電機(jī)的運轉(zhuǎn)情況,將會發(fā)出指令,切斷驅(qū)動電機(jī)的電源輸入,大車立即停止工作。處理方法:更換失效的編碼器。
(8)編碼器聯(lián)軸節(jié)壞。編碼器聯(lián)軸節(jié)是電機(jī)后端輸出軸與編碼器輸入軸的連接部件。兩端是靠普通平鍵連接,中間是靠4個M4螺栓連接兩個圓環(huán)鋼片。長期的工作中,容易出現(xiàn)圓環(huán)鋼片斷裂。處理方法:拆下編碼器和制動器,更換圓環(huán)鋼片,重新組裝
7、聯(lián)軸節(jié)。
(9)驅(qū)動電機(jī)軸承磨損間隙過大或軸承卡住,引起電機(jī)堵轉(zhuǎn),造成大車不動作。處理方法:檢查電機(jī)軸承、更換失效電機(jī)軸承。
2、大車制動裝置不動作,表現(xiàn)在制動器上就是該制動的時候不制動。其原因及處理方法如下:
(1)制動器間隙調(diào)整過大,造成制動盤壓縮不到摩擦片,從而失去制動作用。處理方法:調(diào)整至標(biāo)準(zhǔn)制動間隙。
(2)制動彈簧卡住。六組彈簧是按圓周對稱分布在制動器的圓形凹槽中,長期的使用、劇烈的沖擊和震動,有可能造成彈簧卡住,使制動盤不能及時回位,失去制動作用。處理方法:重新拆裝制動器,恢復(fù)卡住的彈簧。
(3)制動彈簧失去彈性或是彈簧數(shù)量不夠,沒有足夠力
8、量推動制動盤,導(dǎo)致沒有制動。處理方法:配裝足夠的彈簧,更換失效的彈簧。
(4)制動器外殼三個緊固螺母松動。由于大車在運行過程中不可避免存在震動,使制動器和電機(jī)的三個連接螺母松動,可能出現(xiàn)制動盤壓不緊摩擦片的現(xiàn)象,造成制動不良。處理方法:緊固松動的螺母,調(diào)整制動間隙至合適位置。
3、制動器過熱。
制動器過熱是由于大車在運行過程中,摩擦片與制動盤產(chǎn)生摩擦的結(jié)果。其產(chǎn)生原因和處理方法如下:
(1)熱保護(hù)失效。當(dāng)大車在運行過程中出現(xiàn)制動器打不開或時開時不開,必然增大電機(jī)功率的輸出,從而增大電流的輸出,使熱保護(hù)跳閘。當(dāng)熱保護(hù)失效時,會繼續(xù)磨損摩擦片,產(chǎn)生更多的熱量,造成制
9、動線圈的燒毀。處理方法:及時檢查制動器的溫度,一般采用手觸摸法。若溫度過高,應(yīng)及時檢修熱保護(hù)和制動器。
(2)制動裝置摩擦片磨損產(chǎn)生的灰塵過多。由于制動裝置內(nèi)集聚了過多的灰塵,在制動盤和摩擦片之間進(jìn)行攪動和摩擦,從而產(chǎn)生熱量造成制動器過熱,處理方法:及時清除過多的灰塵。
(3)制動盤偏斜,使制動器與摩擦片分離不徹底。造成制動盤偏斜的原因有兩個:
A.由于調(diào)整制動間隙的兩個內(nèi)六角螺栓調(diào)整不一致。
B.壓縮彈簧安裝不對稱。處理方法:調(diào)整至正確位置。
三、輪胎吊大車運行機(jī)構(gòu)制動線圈及摩擦片的國產(chǎn)化替代
我們采用的是日本安川公司提供的制動裝置,盡管其結(jié)構(gòu)
10、簡單,安裝方便,但是其價格不菲,制動器一個部件要3萬多元,摩擦片也要幾千元,同時其供貨周期長,往往需要幾個月時間,而現(xiàn)在港口生產(chǎn)規(guī)模不斷擴(kuò)大,強(qiáng)烈要求有足夠的、技術(shù)性能良好的機(jī)械來做保障,經(jīng)過仔細(xì)研究,我們決定實行國產(chǎn)化替代。
針對以前出現(xiàn)的故障,我們進(jìn)行了細(xì)致的研究分析,發(fā)現(xiàn)制動線圈和摩擦片是最容易、最經(jīng)常出現(xiàn)問題的兩個部分。并且結(jié)合以前舊的部件原型的外形、芯線材料、直徑、內(nèi)阻等,我們對這兩個部分成功實行了國產(chǎn)化替代。
(1)制動線圈:首先鑄造制動器的金屬外殼,然后經(jīng)過多次試驗,對大車制動線圈采用0.93毫米紫銅漆包線纏繞2200匝。其中大車制動線圈內(nèi)阻為175歐姆。對纏繞的
11、漆包線線圈,先進(jìn)行除潮,然后用絕緣漆滲透,并用環(huán)氧樹脂澆灌,經(jīng)過烘干、排潮等工藝,最后進(jìn)行研磨。
(2)摩擦片:按照原裝的骨架材料,采用鋁合金鑄造摩擦片花鍵骨架,對襯片粘接采用了冷壓和熱壓等加工方法,制造出了滿足工作需要的摩擦片。
以上兩項經(jīng)過實踐檢驗,完全滿足機(jī)械的使用要求。這不僅降低了維修成本,節(jié)約了開支,并且大大保證了機(jī)械運行的連續(xù)性。
綜上所述,加強(qiáng)對輪胎吊大車運行機(jī)構(gòu)制動裝置的維護(hù),對于確保機(jī)械運行的安全,提高操作人員的生產(chǎn)效率,減輕勞動強(qiáng)度,縮短維修時間具有重大的現(xiàn)實意義。以上是自己幾年來的一點工作體會和總結(jié),其中肯定有不當(dāng)之處,還請批評指正!
參考文獻(xiàn)
1、德國AEG440V交流變頻驅(qū)動電動機(jī)內(nèi)置常閉電磁感應(yīng)式制動器說明手冊