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電廠凝汽器加裝在線清洗機(jī)器人裝置.doc

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電廠凝汽器加裝在線清洗機(jī)器人裝置.doc

華潤電力首陽山有限公司凝汽器加裝在線清洗機(jī)器人裝置可行性方案鄭州賽為機(jī)電設(shè)備有限公司二O一六年七月凝汽器加裝在線清洗機(jī)器人裝置可行性方案一、背景及必要性1、背景凝汽器是煤電機(jī)組重要的冷端設(shè)備,凝汽器真空是衡量煤電機(jī)組效率的關(guān)鍵指標(biāo)。提高并保持機(jī)組最佳真空,是發(fā)揮660MW超超臨界機(jī)組冷端設(shè)備經(jīng)濟(jì)性能,有效降低發(fā)電成本的有效路徑之一,也是發(fā)電企業(yè)目前需要研究解決的重要課題。影響凝汽器真空因素很多,如真空嚴(yán)密性、循環(huán)水量和水溫、凝汽器清潔系數(shù)等,在真空嚴(yán)密性合格、循環(huán)誰系統(tǒng)相同運(yùn)行工況下,清潔系數(shù)直接影響到凝汽器真空指標(biāo)。以660MW機(jī)組為例,新管清潔系數(shù)為0.90,如果管內(nèi)垢厚0.10mm,清潔系數(shù)就會降至0.75,真空降低約0.6kPa,影響煤耗1.6g/kwh;泥垢厚度0.20mm,清潔系數(shù)就會降至0.57,真空降低約1.8kPa,影響煤耗4.8g/kwh。對一般大型煤電機(jī)組來說,不同程度地存在泥垢或清洗方面的問題,機(jī)組運(yùn)行中清潔系數(shù)一般在0.7左右,有的長期在0.6以下運(yùn)行,可見清潔系數(shù)對機(jī)組經(jīng)濟(jì)性影響是比較明顯的。隨著國家環(huán)保政策的加強(qiáng)和落實,新建電廠循環(huán)水大多采用城市中水等二次用水,來水的COD及離子含量普遍偏高,水質(zhì)不穩(wěn)定,凝汽器運(yùn)行中極易沉積泥垢,長期結(jié)垢不僅會造成換熱效率降低,汽輪機(jī)熱耗增加,而且長時間結(jié)垢還會造成換熱管內(nèi)壁發(fā)生電化學(xué)腐蝕,導(dǎo)致?lián)Q熱管穿孔泄漏,使用壽命縮短。冷卻水泄漏還會污染機(jī)組的汽水品質(zhì),造成鍋爐結(jié)垢,燃燒效率下降,嚴(yán)重時導(dǎo)致鍋爐爆管事故,影響機(jī)組安全運(yùn)行。因此,提高并保持凝汽器換熱管清潔度,對發(fā)電機(jī)組的安全經(jīng)濟(jì)運(yùn)行十分重要?,F(xiàn)有的膠球清洗技術(shù)屬于常規(guī)清洗技術(shù),由于膠球是隨機(jī)分布,受循環(huán)水質(zhì)和流速影響較大,尤其是大型機(jī)組大部分時間采用單泵或低速循環(huán)泵運(yùn)行,循環(huán)水流速長期低于設(shè)計流速,導(dǎo)致膠球堵塞管口,收球率降低,泥沙更加容易沉積,造成循環(huán)水水阻增大等問題。因此,常規(guī)膠球清洗系統(tǒng)不僅清洗效果差,而且一旦膠球系統(tǒng)故障或收球率降低,凝汽器就沒有有效的清洗手段,只能等待停機(jī)處理,隨著機(jī)組長期運(yùn)行和熱交換,泥垢容易變成硬垢,嚴(yán)重時須采用化學(xué)清洗,給機(jī)組帶來更大的經(jīng)濟(jì)損失。2、 運(yùn)行現(xiàn)狀1、設(shè)備基本情況首陽山電廠建設(shè)2600MW容量燃煤超臨界發(fā)電機(jī)組、一次中間再熱、單軸、三缸雙排汽、凝汽式汽輪機(jī),配套東方汽輪機(jī)廠生產(chǎn)的N-38000型單殼體、雙流程、表面式凝汽器,采用地表水和城市中水作為循環(huán)水補(bǔ)充水。循環(huán)水系統(tǒng)采用閉式循環(huán)方式,每臺機(jī)配置2臺混流式循環(huán)泵,冬季采用低速泵運(yùn)行。循環(huán)泵前池裝有平板濾網(wǎng),無二次濾網(wǎng)設(shè)備,由于冬季結(jié)冰或填料老化破碎等原因,容易產(chǎn)生填料碎片堵塞凝汽器管口。循環(huán)水補(bǔ)水采用城市中水作為補(bǔ)充水,除了鈣鎂離子含量較高外,COD等有機(jī)物指標(biāo)也比較高,容易產(chǎn)生生物泥垢和硬垢。每臺機(jī)組配套兩套國產(chǎn)膠球清洗系統(tǒng),大部分時間膠球收球率可達(dá)90%以上,其它季節(jié)收球率偏低,尤其是冬季低速循環(huán)泵運(yùn)行時,膠球收球率更低,每月需要定期開啟高速循環(huán)泵回收膠球。機(jī)組停機(jī)沒有清洗手段,只能在計劃檢修中安排人工清洗。每次清洗費(fèi)用大約8萬元左右,耗時10天左右。以下是機(jī)組檢修中檢查照片,管板和管口內(nèi)部均有一層0.1-0.2mm的粘泥,有的換熱管已經(jīng)結(jié)有硬垢。 圖1 進(jìn)水側(cè) 圖2 出水側(cè)分析原因:一是循環(huán)水來水存在問題:由于循環(huán)水來水水質(zhì)不穩(wěn),含泥量較大,循環(huán)水質(zhì)控制難度較大,冷凝管容易產(chǎn)生較厚的泥垢;二是循環(huán)水中雜物較多,流速長期偏低運(yùn)行:循環(huán)水中填料碎片和膠球易堵塞管口,不僅影響膠球通行,還會造成凝汽器水阻加大,循環(huán)泵電耗增加,再加上循環(huán)水流速長期偏低,尤其是冬季采用單臺循環(huán)泵運(yùn)行方式,泥沙或微生物更加容易沉積;三是膠球清洗系統(tǒng)問題:傳統(tǒng)的膠球清洗系統(tǒng)更易出現(xiàn)收球率低、低流速下堵塞冷凝管并造成泥垢沉積等問題,而且一旦膠球系統(tǒng)故障,凝汽器就失去在線清洗手段,長期泥垢沉積會導(dǎo)致硬垢產(chǎn)生,導(dǎo)致凝汽器換熱效率下降。因此,膠球系統(tǒng)不能滿足大機(jī)組對凝汽器更高清潔度的要求。以600MW機(jī)組為例,凝汽器泥垢厚度大約在0.1-0.2mm,加上結(jié)垢及膠球堵塞問題,夏季就會影響機(jī)組真空在1.0kPa左右,全年平均影響真空0.6kPa,每年多消耗煤炭4000多噸,增加CO2排放10000余噸,因此,對機(jī)組的經(jīng)濟(jì)性和環(huán)境影響較大。因此,現(xiàn)有的清洗技術(shù)遠(yuǎn)不能滿足大型機(jī)組經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的需要,凝汽器作為汽輪機(jī)重要的冷端設(shè)備,需要重視其清潔系數(shù)對機(jī)組經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的影響因素,采取切實有效的措施,對提高大機(jī)組運(yùn)行經(jīng)濟(jì)性和安全性具有重要的意義。二、 國內(nèi)外調(diào)研報告:近幾年,汽輪機(jī)冷端節(jié)能技術(shù)受到業(yè)界的高度重視,國家發(fā)改委在2014-2020煤電機(jī)組深度節(jié)能行動計劃中,明確把汽輪機(jī)冷端設(shè)備的先進(jìn)節(jié)能技術(shù)作為重點推廣項目。根據(jù)目前情況,國內(nèi)外凝汽器清洗技術(shù)包括以下幾類:1、傳統(tǒng)凝汽器清洗技術(shù)凝汽器膠球系統(tǒng)是目前最常規(guī)的清洗方式,屬于電廠標(biāo)準(zhǔn)配置。膠球清洗系統(tǒng)雖然在一定程度上能夠緩解凝汽器結(jié)垢問題。但是在大容量煤電機(jī)組使用中,經(jīng)常存在以下幾方面問題。收球率偏低。由于中大型機(jī)組凝汽器采用新型水室結(jié)構(gòu),循環(huán)水管路規(guī)格較大,水力流場復(fù)雜,膠球清洗系統(tǒng)故障率較高,容易存在收球率低、堵球、跑球等問題,見圖一。清洗效果差。由于膠球清洗系統(tǒng)是按冷凝管數(shù)量的一定比例投加膠球,進(jìn)入凝汽器是隨機(jī)分布,無法對所有冷凝管進(jìn)行清洗。此外,水質(zhì)、膠球質(zhì)量、循環(huán)水雜物堵塞等,均會造成部分冷凝管長期得不到清洗而集聚泥垢。運(yùn)行和維護(hù)工作量較大。由于膠球清洗系統(tǒng)的加球、收球、查球、篩選等程序均靠人工操作,自動化程度較低,運(yùn)行操作比較繁瑣,缺陷也比較多,維護(hù)工作量大,消耗人力和材料。2、大比例膠球清洗技術(shù)近幾年,膠球清洗系統(tǒng)也出現(xiàn)一些新的改進(jìn)和發(fā)展。如國內(nèi)某公司或以色列CQM采用大比例(加球率100%) 的集中發(fā)球膠球清洗系統(tǒng),原理是通過壓縮氣體和大容量膠球泵,將大比例膠球同時注入凝汽器,靠膠球壓差自動分布管口,達(dá)到清洗覆蓋率提高的目的。此類技術(shù)需要更換傳統(tǒng)的膠球清洗系統(tǒng)與控制系統(tǒng),占用場地大,施工量較大,在膠球加球量、收球網(wǎng)、控制技術(shù)方面有了較大改進(jìn)。如華潤南京熱電廠、浙能嘉興電廠等廠就是采用此類技術(shù)。600MW機(jī)組改造費(fèi)用在400萬元左右,運(yùn)行中需要消耗膠球。從使用效果考察情況看,真空提升效果與傳統(tǒng)膠球系統(tǒng)相當(dāng)。3、凝汽器在線清洗機(jī)器人技術(shù)隨著現(xiàn)代科技的不斷進(jìn)步和工業(yè)機(jī)器人技術(shù)的快速發(fā)展,國內(nèi)也推出了多種凝汽器在線清洗機(jī)器人技術(shù),進(jìn)入實際應(yīng)用的有高壓水驅(qū)動式軟管清洗機(jī)器人和WSD(水蜘蛛式)凝汽器在線清洗機(jī)器人兩種技術(shù)。前者利用安裝在凝汽器水室內(nèi)部的機(jī)械臂和定位系統(tǒng),采用20MPa壓力的高壓除鹽水驅(qū)動沖洗軟管前行沖洗,利用絞盤回收軟管,對換熱管進(jìn)行全過程沖洗。如大唐南京熱電廠,揚(yáng)州二電廠采用該技術(shù),600MW費(fèi)用在600萬元左右。由于該技術(shù)應(yīng)用高壓水軟管逐根換熱管沖洗,存在著清洗時間過長(600MW機(jī)組完成一次清洗大約10天以上),清洗覆蓋率低(約70%左右),尤其是系統(tǒng)可靠性較差(如高壓軟管容易卡死和磨損破裂等),投資額較大,且需要消耗寶貴的除鹽水。因此,該技術(shù)業(yè)績尚不夠成熟。4、WSD(水蜘蛛式)凝汽器在線清洗機(jī)器人技術(shù)該技術(shù)是國內(nèi)大機(jī)組推廣應(yīng)用比較成熟的凝汽器在線清洗技術(shù)。其采用水蜘蛛仿生機(jī)器人技術(shù),將精細(xì)化生產(chǎn)方式應(yīng)用到電力清潔生產(chǎn)中,形成了集在線水沖洗、化學(xué)清洗、氣水脈沖清洗、通風(fēng)保養(yǎng)于一體的清洗工作模式,采用一鍵啟動,實現(xiàn)了凝汽器等冷端設(shè)備精細(xì)化管理和便捷運(yùn)行。原理:通過計算機(jī)程序協(xié)調(diào)控制供水裝置和清洗機(jī)器人裝置,采用外部移動電機(jī)帶動凝汽器內(nèi)部的機(jī)器人裝置定向行走,多功能泵組通過水力機(jī)械臂向機(jī)器人清洗機(jī)構(gòu)提供(1.5-2.0)MPa的中壓水,經(jīng)噴嘴組噴出后在冷凝管口形成若干噴射泵,快速增加管內(nèi)循環(huán)水流量,確保換熱管內(nèi)部流速在一定時間內(nèi)達(dá)到(4-5)米/秒的流速和紊流狀態(tài),從而加快管內(nèi)水和泥垢的流速,使泥垢逐漸剝離隨水流沖走,保持凝汽器內(nèi)部長期清潔。其主要有以下特點:可靠性高。由于采用了高密封性、高可靠性設(shè)計,機(jī)器人構(gòu)造合理,導(dǎo)向穩(wěn)定,采用外部伺服驅(qū)動與感應(yīng)機(jī)構(gòu),凝汽器內(nèi)部不存在復(fù)雜的電氣和易損設(shè)施,設(shè)備耐腐蝕性和耐水力擾動性強(qiáng),正常運(yùn)行不產(chǎn)生明顯的水阻。清洗效率高。采用大流量噴嘴組逐排沖洗技術(shù),噴嘴與管口一一對應(yīng),與常規(guī)高壓水單只噴嘴清洗相比,清洗速度高數(shù)百倍,清洗時間短(大機(jī)組清洗一次大約4小時左右),適應(yīng)于運(yùn)行中定期清洗。清洗效果好。智能化控制,逐行(排)點對點沖洗,清洗覆蓋率達(dá)98%以上,具有全方位精準(zhǔn)清洗的特點,不存在傳統(tǒng)的漏洗和堵塞問題,可保持凝汽器長期清潔高效運(yùn)行。智能化程度高。采用PLC控制和觸摸屏控制按鈕,一鍵啟動,自動運(yùn)行/停止,數(shù)據(jù)記錄與保護(hù)功能齊全,清洗狀態(tài)檢測,實時判斷清洗狀態(tài),人機(jī)畫面友好。較強(qiáng)的延展性功能。通過管路走向設(shè)計和泵站設(shè)置,可實現(xiàn)凝汽器檢修中氣水脈沖沖洗,化學(xué)加藥清洗,停機(jī)通風(fēng)保養(yǎng)等功能,解決凝汽器硬垢和粘泥問題,節(jié)約檢修清洗費(fèi)用。運(yùn)行成本低。除每次消耗數(shù)百度電外無需其它材料消耗,運(yùn)行操作簡單,維護(hù)工作量少。以下是東方600MW機(jī)組凝汽器在線清洗系統(tǒng)效果圖。 圖3 600MW機(jī)組凝汽器在線清洗系統(tǒng)示意圖 該技術(shù)應(yīng)用業(yè)績比較多:如豫能天益電廠(600MW,閉冷)、華潤常熟#1、2、3機(jī)組(3600MW,江水直流)、張家港沙洲電廠#1、2機(jī)組(2630MW,江水直流)、鎮(zhèn)江電廠(2630MW,江水直流)、大唐魯北電廠#1、2機(jī)組(2300MW,海水直流)、華潤登封電廠(600MW,閉冷)、華電萊州電廠#1、2機(jī)組(1050MW,海水,直流)等十多臺大機(jī)組上成功應(yīng)用。上述電廠真空提升(0.5-1.2)KPa不等,夏季真空提高幅度相對較大,尤其是采用單臺循環(huán)泵或低速泵運(yùn)行時,可明顯提高膠球收球率和凝汽器真空,節(jié)能效果明顯。該技術(shù)運(yùn)行方便,可靠性高,維護(hù)工作量較少,深受電廠人員好評。 近期,我們重點調(diào)查了華潤登封電廠(東方600MW,中水,閉式冷卻)和江蘇鎮(zhèn)江電廠(上海630MW,江水,直流)加裝WSD凝汽器清洗機(jī)器人后運(yùn)行情況,以下是華潤登封電廠#3機(jī)凝汽器WSD在線清洗裝置現(xiàn)場實物。 圖4 WSD在線清洗上水系統(tǒng) 圖5 WSD在線清洗機(jī)器人噴嘴對孔準(zhǔn)確 圖6 WSD在線清洗控制系統(tǒng) 圖7 WSD多功能清洗泵站 以下是江蘇鎮(zhèn)江電廠#1、2機(jī)組凝汽器在線清洗現(xiàn)場情況 圖8 WSD在線清洗上水系統(tǒng) 圖9 WSD裝置停機(jī)清洗工作狀態(tài) 圖10 WSD裝置投運(yùn)前 圖11 WSD裝置投運(yùn)后三、項目建議結(jié)合我公司機(jī)組的實際,由于設(shè)計采用城市中水,配套國產(chǎn)膠球清洗系統(tǒng),相對每臺凝汽器來說就是單套膠球清洗裝置,一旦膠球系統(tǒng)故障,或者出現(xiàn)收球率低等問題,凝汽器沒有備用清洗手段,而且無法解決機(jī)組低負(fù)荷或循環(huán)水低流速工況下管口膠球和雜物堵塞等問題,因此,建議加裝WSD凝汽器在線清洗機(jī)器人裝置。在不改變原有膠球清洗系統(tǒng)設(shè)計的基礎(chǔ)上(也代替膠球系統(tǒng)),在凝汽器水室內(nèi)部加裝WSD在線清洗機(jī)器人裝置,采用順流布置方式,零米增加一套多功能清洗泵站和控制柜,自循環(huán)水連通管或開冷水母管引出水源進(jìn)入泵站,經(jīng)泵站升壓后送至機(jī)器人清洗機(jī)構(gòu),采用就地與遠(yuǎn)方控制相結(jié)合方式,實現(xiàn)凝汽器運(yùn)行中在線水沖洗和停機(jī)后及時沖洗。該項目優(yōu)點:不改變原有系統(tǒng)和凝汽器結(jié)構(gòu)設(shè)計,結(jié)構(gòu)緊湊合理,運(yùn)行可靠性高,自動化程度高,投入產(chǎn)出也比較高,應(yīng)用業(yè)績成熟,尤其適合管口經(jīng)常有雜物堵塞的機(jī)組。該技術(shù)作為先進(jìn)的凝汽器真空提高與保持節(jié)能技術(shù),其應(yīng)用不僅為大容量機(jī)組凝汽器清潔高效運(yùn)行提供了高可靠性的在線清洗手段,彌補(bǔ)膠球清洗系統(tǒng)存在的不足,尤其是在循環(huán)水低流速工況下,沖走管口堵塞物和管內(nèi)泥垢,提高膠球收球率和凝汽器清潔度,在提升凝汽器換熱效率的同時,充分發(fā)揮低負(fù)荷低流速工況下循環(huán)泵節(jié)電效益,對于有效提升機(jī)組整體經(jīng)濟(jì)運(yùn)行水平有著深遠(yuǎn)的意義。四、構(gòu)成和內(nèi)容: 1、項目要求1)項目采用的WSD凝汽器在線清洗機(jī)器人技術(shù)是先進(jìn)的,可靠的,經(jīng)濟(jì)的,業(yè)績成熟的技術(shù),完全能夠滿足660MW機(jī)組凝汽器定期在線清洗和停機(jī)清洗的需求。2) 項目采用數(shù)字化控制技術(shù)的點對點逐排沖洗技術(shù),清洗覆蓋率超過98%,最大程度上清除換熱管內(nèi)積存泥垢,甚至是硬垢。在確保清洗效果的前提下盡可能減少沖洗時間,達(dá)到節(jié)能降耗的目的。3)項目由多功能泵站、WSD清洗機(jī)器人裝置、控制柜與傳感系統(tǒng)、清洗管路系統(tǒng)構(gòu)成,完全能夠滿足現(xiàn)場安裝條件,在安裝施工過程中不損壞凝汽器原設(shè)備部件。4)項目的控制方式以就地/遠(yuǎn)方操作方式,設(shè)置多機(jī)自動/單機(jī)自動方式功能,機(jī)器人傳動機(jī)構(gòu)設(shè)置多重保護(hù),采用伺服馬達(dá)控制位移速度和方式??刂乒癫捎脦б壕э@示單元的PLC 控制,程控柜防護(hù)等級為IP54。5)項目采用PLC控制和觸摸屏控制按鈕,一鍵啟動,自動運(yùn)行/停止,數(shù)據(jù)記錄與保護(hù)功能齊全,人機(jī)畫面準(zhǔn)確清晰。6)項目的整體使用壽命不低于20年,年運(yùn)行小時數(shù)將不低于5000小時。機(jī)械設(shè)備大修周期不少于5年,電子元器件及易損件壽命不低于2年,日常投用故障率低,維護(hù)工作量少,設(shè)備整體性能可以滿足機(jī)組檢修周期要求。2、系統(tǒng)配置和參數(shù)1)在HP和LP凝汽器進(jìn)水室分別安裝一套WSD凝汽器清洗裝置,采用雙驅(qū)動順流水平移動清洗方式。四套機(jī)器人裝置并聯(lián)布置,逐列清洗,配用一套供水裝置和控制系統(tǒng)。2)供水裝置采用ZD200-504型大流量、高揚(yáng)程、自平衡多級離心泵,優(yōu)質(zhì)不銹鋼結(jié)構(gòu),配套精密自動過濾器,清洗水源取自電廠循環(huán)水供水母管(或凝汽器聯(lián)絡(luò)管)。泵站設(shè)置自動再循環(huán),防止水泵頻繁啟動造成管道沖擊。3)清洗泵站配置380V節(jié)能型電機(jī),預(yù)留消防水、壓縮空氣和化學(xué)加藥接口。泵站配置一套氣-水-藥液三相脈沖混合發(fā)生器,能實現(xiàn)化學(xué)加藥清洗和停機(jī)后氣水脈沖清洗功能。4)清洗系統(tǒng)配置高性能不銹鋼電動控制閥門,采用西門子等進(jìn)口品牌電動執(zhí)行機(jī)構(gòu),系統(tǒng)供水母管和支管道分別設(shè)置手動隔離球閥,電動閥門具有開關(guān)靈活、啟動穩(wěn)定、方便檢修特點。5)傳動電機(jī)選用臺達(dá)進(jìn)口品牌伺服電機(jī),配套機(jī)器人專用諧波減速機(jī),傳動軸端部密封采用稀油(或油脂)潤滑的組合式軸承+機(jī)械密封,確保密封嚴(yán)密,運(yùn)轉(zhuǎn)可靠。6)控制方式以就地PLC 控制、多機(jī)自動/單機(jī)自動方式為主,采用數(shù)字化智能控制方式。適時采集移動電流、轉(zhuǎn)矩、位移、水壓等指標(biāo),形成歷史記錄和曲線,方便管理和分析。7)在控制柜設(shè)置遠(yuǎn)方通訊線路接口,方便電廠將控制畫面和參數(shù)引入DCS控制系統(tǒng),實現(xiàn)遠(yuǎn)方控制和參數(shù)監(jiān)督。8)程控柜防護(hù)等級為IP54??刂乒癫捎?5寸液晶觸摸屏顯示和控制,一鍵操作按鈕,控制機(jī)構(gòu)設(shè)置過流、遇阻、防碰車三重保護(hù),報警、操作記錄記憶,配置“設(shè)置”、“幫助”等畫面,人機(jī)畫面友好。9)采用GPRS技術(shù),實現(xiàn)數(shù)據(jù)遠(yuǎn)程傳輸功能。與廠家數(shù)據(jù)云服務(wù)平臺連接,方便電廠技術(shù)分析和維護(hù)服務(wù),軟件遠(yuǎn)程升級服務(wù)。10)現(xiàn)場加裝運(yùn)行維護(hù)平臺,方便運(yùn)行操作和維護(hù)。3、性能參數(shù)WSD凝汽器在線清洗機(jī)器人裝置型號與形式:WSD-600H -型智能、雙驅(qū)動、順流式、并列點對點逐排移動式?jīng)_洗泵站:ZD200-450型多級自平衡式 流量:250t/h 沖洗壓力:2.0MPa 效率:80%電機(jī)功率185KW 轉(zhuǎn)速:2950r/min 電壓380V 移動驅(qū)動馬達(dá):雙驅(qū)式功率1.5KW 轉(zhuǎn)速:2500r/min 電壓:380V 扭矩與速比:7.16 / 100 Nm清洗電動閥門:電壓220V(380V),開啟和關(guān)閉時間:30s。自動過濾器:電壓220V,開啟和關(guān)閉時間:(15-30)s,壓差:0.05-0.20MPa清洗時間:(4-5)小時/次。具體根據(jù)現(xiàn)場需要可調(diào)。凝汽器順流清洗周期:夏季:每周3-4次;春秋季:每周2次;冬季:每周不少于1次。具體視水質(zhì)情況調(diào)整。4、系統(tǒng)圖紙1)凝汽器在線清洗系統(tǒng)圖五、投資估算及概(預(yù))算明細(xì)表:1.單臺機(jī)組投資估算表 單位:萬元工程前期費(fèi)施工費(fèi)設(shè)備費(fèi)其它費(fèi)(試驗、調(diào)試等)材料費(fèi)工程總投資 2.安裝工期:單臺機(jī)組需25-30天。六、預(yù)期效果:1、安全性分析:項目改造后可提高膠球清洗系統(tǒng)收球率,增加凝汽器清洗手段,防止換熱管結(jié)垢腐蝕泄漏導(dǎo)致的機(jī)組汽水平直下降問題,提高了機(jī)組運(yùn)行安全可靠性。3、經(jīng)濟(jì)性分析: 在真空嚴(yán)密性合格下,凝汽器平均真空可提高0.4kPa以上,煤耗降低1.2g/kwh進(jìn)行計算。以機(jī)組實際利用小時計算,按年發(fā)電量30億kwh計算,年可節(jié)約標(biāo)準(zhǔn)煤3600噸,如標(biāo)煤單價500元/噸,企業(yè)可年節(jié)約燃煤成本180萬元。按裝置每年運(yùn)行200次,每次耗電約600KWh,年耗電大約12萬KWh,加上年度維護(hù)費(fèi)用(主要是備件費(fèi)),年運(yùn)行成本10萬元左右。如按預(yù)算費(fèi)用 萬元,投資回收期: 個月。2、環(huán)保性分析:按每燃燒1噸標(biāo)準(zhǔn)煤產(chǎn)生2.3噸二氧化碳,0.024噸二氧化硫,0.0074噸氮氧化物計算,則每臺600MW機(jī)組經(jīng)改造應(yīng)用后:年減排CO2為:2.336008280噸年減排SO2為:0.024360086.4噸年減排NOx為:0.0074360026.64噸結(jié)論:凝汽器加裝在線清洗機(jī)器人可提高機(jī)組冷端設(shè)備可靠性和安全性,從而提高凝汽器冷卻效率和真空指標(biāo),在降低機(jī)組煤耗、減少機(jī)組大氣污染物排放的同時,充分發(fā)揮低負(fù)荷工況下循環(huán)水泵節(jié)電效益。對于提升新機(jī)組節(jié)能減排水平,提高電廠經(jīng)濟(jì)性能具有重要的意義。

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