托泵常見(jiàn)故障排除手冊(cè).doc
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目 錄 第一章 S閥拖泵 1、 S管一邊到位,一邊不到位———————————————————1 2、 主油缸不到位(劉文華)————————————————————1 3、 正泵時(shí)齒輪泵換向壓力逐漸下降(曹治平)—————————2 4、 泵送一個(gè)循環(huán),到C2發(fā)信號(hào)油換向時(shí)憋壓(何國(guó)文) ——3 5、 主系統(tǒng)壓力達(dá)到16Mpa,主油缸停止運(yùn)動(dòng)(黃發(fā)科) ——4 6、 正、反泵憋壓(楊湘軍)————————————————————5 7、 正泵正常,反泵換向時(shí)憋壓一下后無(wú)壓力(何民)—————6 8、 正泵憋壓,反泵正常(蔣蘭凱)————————————————7 9、 攪拌壓力偏高,攪拌無(wú)力(楚秋葵)—————————————8 10、 擺閥油缸擺動(dòng)緩慢或擺不到位,甚至擺不動(dòng)(楚秋葵)———9 11、 恒壓泵故障判斷和排除(楚秋葵)———————————————10 12、 主油缸在中間位置換向,換向次數(shù)加快(劉承佐)——————11 13、 油溫升高后出現(xiàn)憋壓(鄒永進(jìn))————————————————12 14、 60C1816正反泵均憋壓(劉德秋)———————————————14 15、 60C主油缸一邊能退到位,另一邊不能到位(李桂民)———15 16、 HBT120C拖泵主油缸換向次數(shù)明顯變?。◤堊髌洌?5 17、 98年產(chǎn)60C1816泵油管頻繁爆裂(何永良)—————————17 18、 主油缸運(yùn)行極慢,主系統(tǒng)油壓只有3Mpa————————————17 19、 主系統(tǒng)無(wú)壓力,不能泵送 ————————————————————18 20、 HBT80C-2118打高層時(shí)換向次數(shù)偏低(肖光輝)———————19 21、 HBT60C-1610拖泵擺缸無(wú)力不到位(王瓊)——————————20 22、 90CH2135D拖泵偶爾出現(xiàn)主系統(tǒng)無(wú)壓力(毛參)———————21 23、 HBT80C-1818DIII無(wú)正泵,反泵正常(初級(jí))—————————22 24、 電動(dòng)機(jī)起動(dòng)或星-三角轉(zhuǎn)換時(shí)跳閘(初級(jí))——————————23 25、 偶爾無(wú)規(guī)律掉排量(初級(jí))———————————————————24 26、 主油缸排量為零(初級(jí))————————————————————25 27、 60C泵主油缸運(yùn)行速度過(guò)慢(初級(jí))——————————————25 28、 60C泵主油缸運(yùn)行速度過(guò)慢(初級(jí))——————————————26 29、 發(fā)動(dòng)機(jī)不升速(初級(jí))——————————————————————27 30、 活塞退不出(初級(jí))———————————————————————27 31、 片式繼電器損壞(初級(jí))————————————————————28 32、 電動(dòng)機(jī)星-三角轉(zhuǎn)換時(shí)跳閘(初級(jí))——————————————29 33、 60C1816III拖泵經(jīng)常堵管(初級(jí))———————————————30 34、 主油缸行程變短原因分析(劉勇)———————————————31 35、 主油缸工作時(shí)有停頓現(xiàn)象原因分析(劉勇)——————————33 36、 60CIII拖泵在低壓泵送時(shí)行程變短(郭建軍)————————35 37、 60C主系統(tǒng)無(wú)壓力(張斌)———————————————————36 第二章 閘板閥拖泵 1、 60A主油缸動(dòng)作到將近一半行程時(shí)出現(xiàn)停頓(程可盛)————37 2、 換向壓力高,主油缸不換向(羅勇)————————— ———— 38 3、 60A拖泵泵送每次憋壓2-3秒(1)(李三飛)—————————38 4、 60A拖泵泵送每次憋壓2-3秒(2)(羅勁松)—————————39 5、 60A泵水洗困難(初級(jí))—————————————————————40 6、 主系統(tǒng)壓力為零(聶豫湘)————————————————————40 7、 120A三級(jí)配 泵堵管故障排除(尹江湘)————————————42 8、 60A拖泵反泵正常,正泵憋壓(初級(jí))—————————————43 9、 60A泵送無(wú)力(李定忠)—————————————————————44 10、60A拖泵主油缸換向壓力達(dá)到30Mpar(李桂民)———————45 11、老式60A閘板拖泵正、反泵主油缸換向都很慢—————————45 12、HBT60A-1406拖泵換向次數(shù)極快(初級(jí))————————————46 13、拖泵電機(jī)不能啟動(dòng)(初級(jí))————————————————————47 14、近控正常,遠(yuǎn)控?zé)o反應(yīng)(初級(jí))—————————————————47 15、60A泵經(jīng)常堵Y字管(初級(jí))———————————————————48 16、60A拖泵水平泵送20米堵管(初級(jí))——————————————49 第三章 柴油機(jī)部分 1、 柴油機(jī)掉速(王瓊)————————————————————————50 2、 發(fā)動(dòng)機(jī)突然熄滅,無(wú)法再次起動(dòng)(初級(jí))————————————51 3、 發(fā)動(dòng)機(jī)機(jī)油壓力低(羅勁松)——————————————————52 4、 柴油機(jī)無(wú)法啟動(dòng)(初級(jí))—————————————————————53 5、 柴油機(jī)掉速?lài)?yán)重(初級(jí))—————————————————————54 6、 柴油機(jī)突然降速知道熄火,無(wú)法再次啟動(dòng)————————————55 7、 柴油機(jī)發(fā)電機(jī)燒壞—————————————————————————55 8、 柴油機(jī)啟動(dòng)馬達(dá)小齒輪與飛輪齒圈不能脫開(kāi)——————————56 9、 柴油機(jī)掉速,但排煙正常(初級(jí))————————————————57 10、柴油機(jī)掉速并冒黑煙(初級(jí))——————————————————58 11、柴油機(jī)啟動(dòng)困難(初級(jí))—————————————————————58 12、柴油機(jī)水溫過(guò)高——————————————————————————59 第四章 混凝土泵送施工技術(shù)規(guī)程 第一節(jié) 泵送混凝土原材料 1、 水泥—————————————————————————————————61 2、 粗骨料————————————————————————————————61 3、 細(xì)骨料————————————————————————————————63 4、 水——————————————————————————————————64 5、 摻合料————————————————————————————————64 第二節(jié) 泵送混凝土 1、 概述—————————————————————————————————65 2、 泵送混凝土配合比—————————————————————————65 3、 凝土泵送施工中常見(jiàn)問(wèn)題—————————————————————67 4、 泵送混凝土堵管原因分析—————————————————————68 5、 現(xiàn)場(chǎng)攪拌混凝土泵送注意事項(xiàng)——————————————————69 6、 特殊骨料和低標(biāo)號(hào)混凝土泵送的難點(diǎn)分析————————————72 附錄一: 同軸度調(diào)整工藝 附錄二: 液壓原理圖 第一章 S閥拖泵 一、 S管一邊到位,一邊不到位 故障現(xiàn)象: 在泵送過(guò)程中,S管一邊到位,而另一邊不能擺到位,但空泵正常。 原因分析: 首先將料斗清空,進(jìn)行空打,S管能擺到位,說(shuō)明主機(jī)無(wú)問(wèn)題;檢查混凝土,發(fā)現(xiàn)混凝土和易性較差,進(jìn)一步觀察,發(fā)現(xiàn)不到位一側(cè)總是靠近下料槽另一側(cè),原因?yàn)榛炷猎谙铝喜弁逻\(yùn)動(dòng)過(guò)程中,由于石子運(yùn)動(dòng)速度較快,大部分石子下落時(shí)堆積在料斗另一側(cè),從而導(dǎo)致一側(cè)料好,一側(cè)料差,料差的一側(cè)擺動(dòng)阻力特別大。 解決方法:將下料槽盡量靠近料斗的中間,問(wèn)題解決。 二主油缸不到位 故障現(xiàn)象:HBT60C-1816拖泵空打正常,高壓泵送正常,低壓泵送時(shí)以出料口為前方,左邊輸送缸前進(jìn)不能到位尚有30cm,右邊輸送缸前進(jìn)能到位,后退約30公分不能到位,擺缸從右邊往左邊推出慢而分兩次到位,左邊往右邊推出正常。 原因分析:參見(jiàn)附錄五中液壓原理圖1和2,AB單向閥內(nèi)泄原因引起故障,低壓泵送時(shí)當(dāng)右邊主油缸有桿腔B進(jìn)油時(shí),左邊主油缸前進(jìn)推料。由于AB單向閥中下方的單向閥密封不嚴(yán),使B1與C1竄油,即: 擺動(dòng)。但由于主油缸同時(shí)向主油缸和擺缸供油,擺動(dòng)阻力大,故主油缸優(yōu)先動(dòng)作,造成擺缸擺動(dòng)中途停下來(lái),當(dāng)左邊主油缸前進(jìn)到位時(shí),因主系統(tǒng)壓力上升足以克服擺缸阻力,故S管再次從左到右擺動(dòng),繼續(xù)走完尚未走完的行程。因此發(fā)生了二次到位的現(xiàn)象。 故障排除: 更換AB單向閥后工作正常。 三、正泵時(shí)齒輪泵換向壓力逐漸下降 故障現(xiàn)象:HBT60C-1610電機(jī)啟動(dòng)后換向壓力可達(dá)16Mpa,正泵換向壓力隨正泵次數(shù)添加逐漸減小,每次下降2Mpa左右,直至換向壓力降到0Mpa,導(dǎo)致擺缸無(wú)力。 原因分析: 齒輪泵、齒輪泵卸荷溢流閥塊、擺缸四通閥、主缸四通閥均有可能。 檢查及解決方法: 1、 檢查蓄能量壓力正常; 2、 檢查雙齒輪泵是否內(nèi)泄,對(duì)調(diào)攪拌齒輪泵和擺閥齒輪泵的出油膠管。故障依舊,齒輪泵沒(méi)有問(wèn)題; 3、 用膠管直接將齒輪泵的高壓油,接到主閥塊上,把齒輪泵卸荷溢流閥塊斷開(kāi),故障現(xiàn)象依舊,證明雙齒輪泵的卸荷溢流閥塊上所有元件均完好; 4、 檢查DT2、DT3下的溢流閥是否有故障,取消該溢流閥,讓雙齒輪泵的卸荷溢流閥工作,故障現(xiàn)象依舊,證明DT2、DT3下的溢流閥完好; 5、 檢查DT4電磁換向閥,閥芯靈活,整體更換DT4電磁換向閥,情況一樣,證明DT4電磁鐵完好不內(nèi)泄; 6、 主油缸行程無(wú)變化,說(shuō)明退活塞小油缸活塞及其密封完好; 7、 檢查擺缸四通閥,發(fā)現(xiàn)擺缸四通閥也正常; 8、 檢查主缸四通閥,發(fā)現(xiàn)主缸四通閥小T口內(nèi)的螺堵K2掉落不見(jiàn)了,找一個(gè)螺堵用2.5mm內(nèi)六角扳手裝上,試機(jī)設(shè)備恢復(fù)正常。參見(jiàn)附錄五液壓原理圖4,當(dāng)正泵時(shí),DT2得電,齒輪泵壓力油P3→a3→v1→K2→T1→油池,故正泵時(shí)蓄能器壓力油從K2通孔回油箱了,導(dǎo)致擺缸無(wú)力。 四、 泵送一個(gè)循環(huán),到C2發(fā)信號(hào)有油換向時(shí)憋壓 故障現(xiàn)象: 低壓泵送時(shí),偶爾能正常換向,大部分時(shí)候?yàn)椋?右邊主油缸前進(jìn)到頭,當(dāng)C2發(fā)信號(hào)油換向時(shí),系統(tǒng)憋壓,無(wú)法換向。停止泵送后,再次開(kāi)啟泵送,又可以泵送一個(gè)循環(huán),到C2發(fā)信號(hào)油換向時(shí),再次憋壓。 排除過(guò)程: 1、 查各液壓閥均正常; 2、 當(dāng)憋壓時(shí),拆開(kāi)C2信號(hào)油管,發(fā)現(xiàn)無(wú)壓力信號(hào)油噴出,懷疑該主油缸上的螺紋插裝閥卡死; 3、 互換兩個(gè)主油缸的插裝閥總成后,故障現(xiàn)象仍未消失; 4、 操作工反映,前幾天換過(guò)左邊主油缸尾部的補(bǔ)油膠管,拆膠管后無(wú)發(fā)現(xiàn)異常; 5、 進(jìn)一步拆下單向閥,發(fā)現(xiàn)閥芯與彈簧的位置裝反,且彈簧已壓斷成幾截,使單向閥無(wú)法開(kāi)啟,或流通量很小; 6、 更換彈簧重新安裝后正常。 故障分析: 參見(jiàn)附錄五 液壓原理圖1,由于左油缸尾部無(wú)法補(bǔ)油或補(bǔ)油速度慢,低壓泵送,當(dāng)左主油缸每次后退時(shí),有桿腔A1壓力油不能向連通腔補(bǔ)油,造成兩個(gè)主油缸的無(wú)桿連通腔的油量減少,使右主油缸活塞桿伸出行程變短,右邊油缸活塞無(wú)法越過(guò)發(fā)信號(hào)點(diǎn),故右邊主油缸上的插裝閥的上下腔無(wú)法形成壓差,插裝閥無(wú)法開(kāi)啟,發(fā)不出信號(hào)油C2,故憋壓。 五、主系統(tǒng)壓力達(dá)到16Mpa左右時(shí),主油缸停止運(yùn)動(dòng) 故障現(xiàn)象: S閥拖泵打正泵時(shí),當(dāng)主系統(tǒng)壓力達(dá)到16Mpa左右,主油缸停止運(yùn)動(dòng),并且擺閥不動(dòng)作。好象是堵管。(黃發(fā)科) 故障分析: 這一現(xiàn)象屬于液壓系統(tǒng)內(nèi)部有泄漏所致??赡苡幸韵聨讉€(gè)方面的原因: 1、主油缸; 2、主電磁溢流閥; 3、主液動(dòng)閥。擺缸液動(dòng)閥內(nèi)部有泄漏; 4、擺閥油缸活塞密封; 5、主油缸活塞密封。 排故過(guò)程: 點(diǎn)動(dòng)主油缸前進(jìn)和后退時(shí),一個(gè)頂缸壓力為31MPA,達(dá)到所設(shè)定壓力。另一個(gè)頂缸壓力為16MPA左右,基本上為設(shè)定值得一半,但這說(shuō)明主油泵和主電磁溢流閥是正常的。只是其他部分有泄漏所至有一個(gè)方向頂缸壓力憋不上。由于該泵的動(dòng)作一切正常并沒(méi)有亂換向的現(xiàn)象,再者讓它泵送一段時(shí)間用手模油缸沒(méi)有發(fā)現(xiàn)異常,兩個(gè)主油缸的溫度均勻差不多,兩個(gè)擺閥油缸的溫度也均勻差不多,這就說(shuō)明主油缸活塞密封、擺閥油缸活塞密封均是好的。這樣就把故障原因集中在主液動(dòng)閥、擺缸液動(dòng)閥上。經(jīng)過(guò)仔細(xì)的聽(tīng)以及用手摸兩閥發(fā)現(xiàn):主液動(dòng)閥溫度異常高并很大的泄漏聲,說(shuō)明該閥中一端磨損嚴(yán)重,更換了主液動(dòng)閥后試車(chē)憋壓正常。 六、正、反泵憋壓 故障現(xiàn)象: 一臺(tái)60C1416拖泵,工作中突然出現(xiàn)正、反泵憋壓現(xiàn)象。 排故過(guò)程: 1、 首先檢查M型液動(dòng)換向閥;拆卸后清洗檢查發(fā)現(xiàn)大閥的閥芯兩端存在很多鐵屑,導(dǎo)致閥芯嚴(yán)重的拉毛,產(chǎn)生的毛刺讓閥芯無(wú)法正常往復(fù)運(yùn)動(dòng)而換向憋壓。更換了一個(gè)換向閥;但系統(tǒng)仍然正反泵憋壓, 2、 檢查DT2、DT3、DT4、DT5、在正反泵工作時(shí)的得電情況,發(fā)現(xiàn)無(wú)異常;同時(shí)用工具頂住對(duì)應(yīng)電磁鐵鐵芯正反泵仍然不換向。最后只有逐個(gè)檢查電磁鐵鐵芯在工作狀態(tài)下應(yīng)該頂出的情況,發(fā)現(xiàn)DT2、DT3、DT4、的街鐵芯已經(jīng)彎曲卡滯;導(dǎo)致不能正常頂?shù)綋Q向閥芯造成憋壓。 原因分析: 可能是由于在主液動(dòng)閥兩端對(duì)中彈簧被去掉后,但沒(méi)有去掉兩端的彈簧墊片,主閥芯反復(fù)往返運(yùn)動(dòng)時(shí),將失去約束的墊片被打碎,碎片再隨液壓油進(jìn)入控制電磁閥造成電磁鐵鐵芯變形。最后更換了三個(gè)電磁鐵故障排除。 七、反泵換向時(shí)憋壓一下后無(wú)壓力 故障現(xiàn)象:60C拖泵。正泵正常,反泵換向時(shí)憋壓一下后無(wú)壓力。攪拌壓力只有4MP。 分析與診斷: 1、 根據(jù)電磁閥接通表,檢查電磁鐵得電情況,反泵是DT1、DT4、DT5得電,DT2、DT3不得電,據(jù)此判斷是液壓故障。 2、檢查電磁鐵DT2、DT3、DT4、DT5閥芯有無(wú)卡死,拿鐵釘頂動(dòng)手動(dòng)越權(quán),發(fā)現(xiàn)閥芯往返移動(dòng)正常。 3、正泵正常,信號(hào)油C1,C2的產(chǎn)生應(yīng)是正常,且輔四通閥的控制油路系統(tǒng)應(yīng)是正常。 4、主四通閥的控制油路可能存在問(wèn)題,參見(jiàn)附錄五液壓原理圖1,油路走向如下: 反泵時(shí):齒輪泵壓力油P齒2—→Ф1. 2阻尼孔—→P2—→a2—→主四通閥的Y1口—→2、號(hào)內(nèi)泄堵頭及t1口 拆開(kāi)主四通上面的小液動(dòng)閥,用2.5mm的內(nèi)六角扳手伸進(jìn)主四通閥上小液動(dòng)閥安裝版面T孔內(nèi),發(fā)現(xiàn)內(nèi)泄堵頭2、丟失。由于料好,攪拌壓力低,齒輪泵油經(jīng)Ф1. 2阻尼孔從2、號(hào)堵頭孔處直接回油箱,導(dǎo)致無(wú)法推動(dòng)主四通閥閥芯,主四通閥閥芯在彈簧的作用力慢慢回中位,而主四通中位機(jī)機(jī)能是M型,主系統(tǒng)壓力呈現(xiàn)憋壓后回零。 八、正泵憋壓,反泵正常 故障現(xiàn)象: 一臺(tái)HBT50C-1413拖泵在施工現(xiàn)場(chǎng)停機(jī)待料后,正泵時(shí)主系統(tǒng)壓力達(dá)32Mpa憋壓,反泵則正常。 原因分析: HBT50C-1413拖泵正泵工作時(shí),電磁閥DT1、DT2、DT3得電,反泵工作時(shí)電磁閥DT1、DT4、DT5得電,反泵正常,證明DT1正?!,F(xiàn)正泵工作憋壓,重點(diǎn)應(yīng)檢查DT2、DT3是否能得電,得電后閥芯是否能動(dòng)作,從而判斷是電氣故障、還是液壓故障。 排故過(guò)程:1)啟動(dòng)正泵,用小鐵釘靠近DT2、DT3電磁鐵線圈,都有吸力,靠近DT4、DT5時(shí)沒(méi)有吸力,證明電路正常,用兩顆小鐵釘同時(shí)頂DT2、DT3電磁閥閥芯,將兩個(gè)閥芯 都推至另一邊,還是不能正泵且憋壓,證明DT2、DT3電磁閥無(wú)問(wèn)題。 2)正泵電磁閥DT2、DT3無(wú)問(wèn)題,那問(wèn)題是否出現(xiàn)在反泵電磁閥DT4、DT5上,反泵能工作,證明DT4、DT5閥芯在工作時(shí)都能在工作位置。先拔掉DT4的線圈,再啟動(dòng)反泵出現(xiàn)憋壓后,再裝好DT4的線圈;拔掉DT5的線圈,開(kāi)反泵時(shí),反泵動(dòng)作正常,此現(xiàn)象說(shuō)明DT5閥芯長(zhǎng)期處于工作位置,即使DT5不得電,其閥芯也處在得電的位置,拆下DT5電磁閥解體發(fā)現(xiàn)閥芯的頂桿已彎曲,致使DT5電磁閥斷電后,在復(fù)位彈簧的作用下也不能回位。 3)更換DT5電磁閥后,正常工作。 九、攪拌壓力偏高,攪拌無(wú)力 故障現(xiàn)象: 空機(jī)攪拌壓力在20Mpa以上,攪拌葉片轉(zhuǎn)速很慢,油溫明顯升高,主油缸換向加快,擺閥不到位等。 原因分析: 1、攪拌測(cè)壓表管鉸接螺栓內(nèi)阻尼螺釘脫落,堵住了輔助閥塊Ф2.5的P口,由于被堵P口在疊加溢流閥之前,壓力油無(wú)法溢流,高壓油以極高的流速?gòu)谋欢碌拈g隙處流出,產(chǎn)生節(jié)流而使油溫升高。 2、同時(shí),主四通閥換向控制壓力油來(lái)源于齒輪油泵,取油點(diǎn)在輔閥塊被堵之孔P口之前。當(dāng)主四通換向時(shí),齒輪泵幾乎所有的流量進(jìn)入主閥芯的控制腔,使主閥芯換向速度極快,導(dǎo)致主油缸換向變快。 處理方法: 卸下疊加溢流閥測(cè)壓表膠管和鉸接螺栓,用2mm鐵絲從輔閥塊上Ф2.5阻尼孔中頂出阻尼螺釘,另一只手在鉸接螺孔處接住掉下的阻尼螺釘。然后將阻尼螺釘再裝入鉸接螺栓內(nèi),并作防松處理即可。 十、擺閥油缸擺動(dòng)緩慢或擺不到位,甚至擺不動(dòng) 故障現(xiàn)象: 擺閥油缸擺動(dòng)緩慢或擺不到位,甚至擺不動(dòng) 故障原因及處理方法: 1、 判斷處理方法:卸下擺閥油缸上的泄油管,啟動(dòng)泵機(jī),按住點(diǎn)動(dòng)按鈕30S觀察泄油口是否噴油,如噴油說(shuō)明擺缸活塞密封損壞,更換密封件即可。 2、 眼鏡板切割環(huán)裝配不到位,產(chǎn)生 料漏漿,增大切割力,造成擺閥擺不到位或擺不動(dòng)(擺不動(dòng)可視為憋壓)。 2.1 檢查切割環(huán)裝配是否進(jìn)入S管止口,如沒(méi)進(jìn)止口應(yīng)卸下切割環(huán),清除混凝土(如橡膠彈簧損壞則需更換,再裝上并擰緊異形螺母使切割環(huán)與S管間隙≤4mm即可)。 2.2 如切割環(huán)裝配到位,應(yīng)左右檢查切割環(huán)與眼鏡板的間隙是否一致,如差異過(guò)大,需卸下眼鏡板檢查。1)可能原裝配面上殘余混泥土沒(méi)清干凈,凸起部位使眼鏡板沒(méi)裝平。2) 用刀口尺或直尺檢查過(guò)渡套是否高于裝配面,高出部分應(yīng)用砂輪機(jī)打磨平,再裝好即可。 3、S管大小軸承座長(zhǎng)期缺潤(rùn)滑油,產(chǎn)生很大的阻力,使擺閥擺不到位或擺不動(dòng)。 4、檢查大小軸承座是否有脂溢出 搖手動(dòng)潤(rùn)滑脂泵,如很費(fèi)力或搖不動(dòng),應(yīng)對(duì)大小軸承座上潤(rùn)滑點(diǎn)逐個(gè)卸開(kāi),壓油檢查,卸開(kāi)某一個(gè)點(diǎn)能搖動(dòng),則是改點(diǎn)堵塞。 十一、恒壓泵故障判斷和排除 故障現(xiàn)象:帶恒壓泵S閥拖泵,泵送前恒壓有10——14Mpa,泵送時(shí)壓力慢慢下降,擺缸換向間隔時(shí)間內(nèi)壓力回升緩慢、繼續(xù)泵送幾次壓力可能降到6Mpa以下,正常的應(yīng)是指針在12Mpa和16Mpa之間來(lái)回?cái)[動(dòng)。 處理方法:1、看怠速恒壓系統(tǒng)壓力是否正常,如能達(dá)到16Mpa,則正泵和反泵。看換向壓力表擺動(dòng)情況,如指針16Mpa——12Mpa左右擺動(dòng)屬正常,如果在16Mpa——6Mpa左右擺動(dòng),一般是蓄能器故障; 2、如果怠速恒壓系統(tǒng)壓力不能達(dá)到16Mpa,則拆掉DT2、DT3下的疊加式溢流閥,緩慢擰緊恒壓泵上的壓力切斷螺桿,壓力不能上升,一般為恒壓泵問(wèn)題; 3、恒壓泵修理:首先將泵解體, 3.1如滑靴與柱塞球頭有損壞,需要更換柱塞總成; 3.2如只是配油盤(pán)和缸體磨損,可研磨修復(fù)(配油盤(pán)傷痕過(guò)深最好能換配油盤(pán)); 3.3研磨:先準(zhǔn)備一塊8mm以上的厚玻璃代替平板,研磨砂一盤(pán),粗研用粗砂加適量煤油或柴油,接近研平傷痕時(shí)用細(xì)砂加適量的機(jī)油,研磨運(yùn)動(dòng)軌跡為正8字形,均勻用力使被研磨物粘平平板,研至傷痕全不消失為止。 十二、主油缸在中間位置換向,換向次數(shù)加快 故障現(xiàn)象:80E1813D托泵在空間打時(shí)正常,但是在泵送混凝土?xí)r,主油缸提前換向,在中間位置就進(jìn)行了換向,換向的次數(shù)極快(每分鐘可達(dá)到40次),混凝土無(wú)法吸入輸送缸,造成混凝土不能正常泵送。高壓泵送時(shí),換向次數(shù)基本正常,但實(shí)際的泵送次數(shù)要超過(guò)原來(lái)的次數(shù),主油缸能點(diǎn)動(dòng)憋壓,壓力位為32Mpa,但是點(diǎn)動(dòng)按鈕松開(kāi)后,主油缸還會(huì)慢慢地走一個(gè)行程。 故障分析:因?yàn)楣收蠌谋砻娆F(xiàn)象來(lái)看,主油缸提前換向、點(diǎn)動(dòng)后退憋壓停止不住,就認(rèn)為是主油缸密封損壞造成,但是更換過(guò)主油缸密封后,故障沒(méi)有排除,抵押泵送混凝土?xí)r換向次數(shù)比先前還多,高壓泵送也沒(méi)有原來(lái)的效果,油缸后退時(shí)十幾公分不到位。后來(lái)對(duì)高壓切換閥塊進(jìn)行全面的檢查時(shí),發(fā)現(xiàn)高低壓切換閥塊的連接板內(nèi)兩條主油缸進(jìn)油道之間有不是很明顯的雷紋,經(jīng)過(guò)氣壓測(cè)試,發(fā)現(xiàn)這兩條只有剛進(jìn)油道由于裂紋的產(chǎn)生而互通,造成主油缸有桿腔與無(wú)桿腔互通。低泵送時(shí),由于兩個(gè)主油缸的連通密封腔為無(wú)桿腔,當(dāng)有桿腔進(jìn)壓力油時(shí),油壓比高壓小排量時(shí)高,造成壓力油從裂紋處竄入連通腔,使連通腔油量增多,從而使前進(jìn)的主油缸活塞桿伸出速度比后退的大,在成提前發(fā)信號(hào)C1或C2,故換向次數(shù)從正常的20多次變成40多次。 十三、油升高后出現(xiàn)憋壓 故障現(xiàn)象:老式系統(tǒng)S管閥泵,在泵機(jī)啟動(dòng)后工作正常,一段時(shí)間后隨著液壓油溫度升高,換向次數(shù)每分鐘減少幾次,油溫繼續(xù)升高,達(dá)到30~35℃時(shí)突然憋壓不換向,按下正泵停止后,在2啟動(dòng)正泵(反泵)能換向一到兩次,又出現(xiàn)憋壓、將油溫強(qiáng)制冷卻后,再按正泵(反泵)換向正常,當(dāng)油溫升高后又出現(xiàn)憋壓。 故障原因:引起此故障的主要原因是主閥組控制油鞋油管路不暢,引起主液動(dòng)閥閥芯動(dòng)作不靈活所致,具體有以下幾種原因: 1、 主液動(dòng)閥閥芯或閥體磨損,閥芯與閥體密封間隙過(guò)大。隨著油溫升高閥體內(nèi)部?jī)?nèi)泄加大,內(nèi)泄油進(jìn)入控制油泄油回路,使泄油回路壓力升高,閥芯動(dòng)作不靈活; 2、 液壓油質(zhì)量問(wèn)題。液壓油進(jìn)水,乳化嚴(yán)重或使用不合適的液壓油均會(huì)引起此故障現(xiàn)象,液壓油乳化或沾溫性能變化過(guò)大的液壓油,在液壓油溫度升高時(shí),其粘度變化大,油液變稀,密封性下降嚴(yán)重使閥組內(nèi)泄增大,引起控制回油壓力升高。泄油不暢,致使主液動(dòng)閥閥芯換向不靈活,引起憋壓現(xiàn)象。 處理方法:1、檢查液動(dòng)閥閥芯與閥體是否磨損,如有間隙則更換液動(dòng)閥; 2、檢查液壓油是否有乳化現(xiàn)象或使用了不合適的液壓油,如油液變質(zhì)或型號(hào)不對(duì)則更換新液壓油。如果在工作過(guò)程中出現(xiàn)故障,又不允許停機(jī)檢修時(shí)間過(guò)長(zhǎng),可采用下面應(yīng)急處理方法: 應(yīng)急處理:將DT3下方泄油接頭阻尼孔從Ф1.2擴(kuò)大到Ф2.0或通孔,或者將此阻尼孔接頭與輔閥塊上相同規(guī)格的通孔接頭對(duì)換,可應(yīng)急工作一段時(shí)間,更換新油后再調(diào)回。 十四、60C1816正反泵均勻憋: 故障現(xiàn)象:S閥托泵在泵送過(guò)程中出現(xiàn)憋壓,換向壓力明顯不一致。 原因分析:1、電器部分、電磁閥部分故障; 2、信號(hào)油路堵塞故障; 3、閥芯卡死故障。 解決過(guò)程:1、經(jīng)檢查,主四通閥閥芯變成兩截。更換主四通閥。試機(jī)憋壓現(xiàn)象解除,但出現(xiàn)S管亂換向。 2、經(jīng)檢查AB單向閥O行圈損壞,更壞AB單閥的O行圈,試機(jī)S管亂換向已解決;但正、反泵出現(xiàn)左擺缸換向壓力為12Mpa,右擺缸換向壓力為28Mpa,且右擺缸伸出時(shí)顯得無(wú)力,二次到位。 3、改故障應(yīng)是O型機(jī)能擺缸四通閥故障。檢查發(fā)現(xiàn)擺缸四通閥內(nèi)部的內(nèi)泄螺堵松掉,被油沖到擺四通閥端蓋內(nèi),且擺四通閥閥體上安裝該堵頭內(nèi)絲也損壞。用換下的主四通閥閥體與擺四通閥芯組和裝好,試機(jī)一切正常。 十五、60C主油缸一邊能退到位 故障現(xiàn)象:60C1416托泵主油缸 一邊能退到位,內(nèi)一邊油缸不能到位。 排故步驟:1、首先應(yīng)排除主油缸內(nèi)泄則兩個(gè)缸都退不到位,而不會(huì)出現(xiàn)一個(gè)缸能退到位,另一個(gè)不能推到位的現(xiàn)象。 2、把螺紋插裝閥交換一下,故障現(xiàn)象仍未改變,證明插裝閥正常。 3、把AB單向閥拆下檢查,發(fā)現(xiàn)其中一個(gè)單向閥密封掉了一塊,導(dǎo)致主油路與信號(hào)油路串通,擺缸提前換向,擺缸換向到位后向主四通閥發(fā)出信號(hào)油,致使主油缸也隨之提前換向。 解決方案:更換AB單向閥。 十六、HBT120C托泵主油缸換向次數(shù)明顯變小 故障現(xiàn)象:一臺(tái)HBT120-2120D托泵在施工時(shí),突然換向數(shù)次從19次將到13次,泵送壓力油20Mpa掉至14Mpa。柴油機(jī)速度正常。該泵為2臺(tái)190油泵并聯(lián)供油,油泵均為電比例控制。 故障分析:在柴油機(jī)速度正常情況下,主油泵換向數(shù)次突然變小有兩方面原因:一是主系統(tǒng)壓力油流量變小;二是主四通閥控制油到因阻塞使控制油變小,從而使主油缸換向變慢異導(dǎo)主油缸換向數(shù)次變小。故障部位可能有: 1、 主油主油泵內(nèi)泄過(guò)大,導(dǎo)致輸出油量??; 2、 主油泵恒壓功率閥以及電比例調(diào)節(jié)機(jī)構(gòu)故障; 3、 主油缸內(nèi)泄導(dǎo)主油缸推行速度慢; 4、 主四通閥控制油道部分堵塞導(dǎo)致主油缸換向慢; 5、 主溢流閥故障。 故障排除:1、現(xiàn)場(chǎng)檢驗(yàn),主油缸換向迅速,排除了四通閥控制油道部分堵塞,導(dǎo)致主油缸換向時(shí)間長(zhǎng)的可能; 2、通過(guò)檢查主油缸內(nèi)泄亦不存在; 3、先拔掉離茶油機(jī)遠(yuǎn)的主油泵上的電比例插頭,再點(diǎn)動(dòng)憋壓,發(fā)現(xiàn)近柴油機(jī)端主油泵壓力為31Mpa(表2),再拔掉離柴油機(jī)近的主油泵電比例插頭,點(diǎn)動(dòng)憋壓,發(fā)現(xiàn)遠(yuǎn)柴油機(jī)端油泵壓力只有14Mpa(表1)。此現(xiàn)象表明,主溢流閥正常,問(wèn)題在柴油機(jī)遠(yuǎn)的主油泵上。 4、什么原因?qū)е麓伺_(tái)主油泵壓力只有14Mpa?操作工反映液壓油箱油溫正常,因此可能排除主油泵內(nèi)泄過(guò)大的可能。將主油泵控制閥塊拆下檢查,發(fā)現(xiàn)恒功率閥芯及電比例閥芯靈活自如,電比例電控部分正常,而恒壓閥芯卡滯,將其拉出清晰裝上后,系統(tǒng)恢復(fù)正常。 圖 十七、98年產(chǎn)60C1816泵油管頻繁爆裂 故障現(xiàn)象:一臺(tái)98年產(chǎn)的60C1816托泵在泵送高度約30米時(shí),高壓膠管都不時(shí)的爆裂穿孔,更嚴(yán)重時(shí)連主油缸后端螺絲都打斷。主系統(tǒng)壓力在14——28Mpa跳動(dòng)。 故障分析:1、膠管老化; 2、主系統(tǒng)壓力過(guò)高; 3、換向沖擊過(guò)大。 故障排除:1、同一工地的另一臺(tái)同一型號(hào)同期出廠的托泵工作正常,且新更換的膠管也極易爆裂,故排除膠管老化可能。 2、點(diǎn)動(dòng)頂泵檢查主系統(tǒng)壓力為31Mpa,壓力正常。 3、觀察泵送換向時(shí)壓力不穩(wěn)定,主系統(tǒng)壓力在14——28Mpa跳動(dòng),說(shuō)明換向沖擊過(guò)大。檢查C3、C4信號(hào)油正常;檢查小液動(dòng)閥閥芯運(yùn)動(dòng)正常,采用新件替代法故障依舊;檢查控制主四通閥換向的兩個(gè)Ф1.2阻尼孔正常;檢查主四通閥閥芯運(yùn)動(dòng)正常。但將主閥芯取出后裝回去時(shí)感覺(jué)很輕松,于是懷疑主閥芯內(nèi)泄,導(dǎo)致主油缸換向緩慢。想采用新件替代,但倉(cāng)庫(kù)沒(méi)貨,于是將兩個(gè)Ф1.2的阻尼孔加大到Ф1.3,試機(jī)后發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)恢復(fù)正常。 十八、主油缸運(yùn)行極慢,主系統(tǒng)油壓只有3Mpa 故障現(xiàn)象:一臺(tái)60C1816III托泵,泵送中因堵管,主系統(tǒng)壓力突降到3Mpa,換向壓力壓力有16Mpa,擺缸點(diǎn)動(dòng)正常。清除堵管試機(jī),正反泵各電磁閥得電工作正常,主油缸運(yùn)行極慢,不能換向。 故障分析:1、電磁溢流閥內(nèi)泄; 2、比例電磁閥未得電或卡在最小排量處; 3、主油泵損壞或恒壓閥故障。 排除過(guò)程:1、檢查電磁溢流工作正常; 2、 比例電磁閥未卡死,排量閥芯有彈性,測(cè)量比例閥電壓正常; 3、 頂缸測(cè)壓,壓力有4Mpa,調(diào)節(jié)溢流閥不起作用,調(diào)節(jié)主油泵恒壓閥,感覺(jué)手感較重,卸下恒壓閥,一直卡在壓力切斷位置,油泵流量處在最小狀態(tài),而出現(xiàn)上述故障。打磨清洗恒壓閥芯,壓力排量恢復(fù)正常。 十九、主系統(tǒng)無(wú)壓力,不能泵送 故障現(xiàn)象:一臺(tái)HBT60C-1816D托泵在施工過(guò)程中,突然不能泵送且主系統(tǒng)壓力為零,發(fā)動(dòng)機(jī)能正常升速。 原因分析:主系統(tǒng)無(wú)壓力,可能有以下故障產(chǎn)生: 1、電氣故障: PLC上Q0.1無(wú)輸出.達(dá)林頓.達(dá)林頓管燒壞.油泵比例電磁鐵失效,線路故障。 2、液壓故障:主溢流閥閥芯卡死.閥芯阻尼孔堵塞,主四通閥.小液動(dòng)閥對(duì)中等。 3、主油缸問(wèn)題。 排除過(guò)程:采用先易后難。先電氣后液壓的原則: 1、 檢查PLC上Q0.1輸出正常,達(dá)林頓管、比例電磁鐵線圈都得正常,電氣故障排除。 2、 檢查主溢流閥閥芯活動(dòng)正常,阻尼孔未堵塞,主四通閥、小液動(dòng)閥閥芯都未對(duì)中,都將其推至一側(cè)后試機(jī),故障依舊。 3、 啟動(dòng)柴油機(jī)。將速度升至1900轉(zhuǎn)/分,用手觸摸主油缸至主閥塊進(jìn)油膠管,感覺(jué)正常,無(wú)異響震動(dòng)現(xiàn)象。觸摸齒輪泵進(jìn)油管及回油時(shí)感覺(jué)無(wú)液壓油流動(dòng),再觀察攪拌油壓表,指針處在零位。拆下液壓馬達(dá)進(jìn)油膠管發(fā)現(xiàn)無(wú)壓力油流出,則判斷齒輪泵故障,拆下齒輪泵發(fā)現(xiàn)無(wú)壓力油流出,則判斷齒輪泵故障,拆下齒輪泵發(fā)現(xiàn)齒輪泵軸折斷。 4、 換上新的齒輪泵后,故障排除,能夠順利泵送。但是仔細(xì)觀察攪拌壓力表,發(fā)現(xiàn)攪拌壓力隨著柴油機(jī)的升速而增加,最高可達(dá)到25Mpa。清洗輔閥塊發(fā)現(xiàn)攪拌測(cè)壓表管鉸接螺栓內(nèi)阻尼螺釘,重新裝入鉸接螺栓孔內(nèi)使用,再觀察攪拌壓力等一切正常。 故障總結(jié):由于該型托泵主四通閥換向控制壓力油來(lái)源于齒輪泵,而取油點(diǎn)在輔閥的P腔,壓力油不能溢流,齒輪泵負(fù)載居高不下,隨著柴油機(jī)的轉(zhuǎn)速增加而增加,從而顯示攪拌壓力達(dá)到25Mpa,直至齒 輪泵軸折斷。 二十、 HBT80C-2118打高層時(shí)換向數(shù)次偏低 故障案例:一臺(tái)HB80C-2118托泵,空打時(shí)主系統(tǒng)壓力為20Mpa,換向次數(shù)在8-20次。打高層時(shí),主系統(tǒng)壓力為20Mpa,換向數(shù)次為13次,明顯偏低。 原因分析:因?yàn)橥斜闷渌?,換向次數(shù)減少和托泵主油缸排量有關(guān)。80C托泵兩臺(tái)主油泵并聯(lián)供油。必定是其中一臺(tái)主油泵在壓力升高時(shí)壓力截?cái)?,?dǎo)致排量銳減,換向次數(shù)減少。 排除過(guò)程:擰緊主溢流閥調(diào)節(jié)螺絲,拔下一個(gè)主油泵電比例插頭,頂缸發(fā)現(xiàn)另外一個(gè)主油泵的頂缸壓力只有14Mpa。調(diào)節(jié)壓力調(diào)節(jié)螺桿,使主系統(tǒng)壓力調(diào)到31.5Mpa,試機(jī)正常。 結(jié) 論:壓力調(diào)節(jié)閥塊壓力調(diào)整過(guò)低,導(dǎo)致壓力切斷,流量減少,換向次數(shù)減少。 二十一、 HBT60C-1610托泵擺缸無(wú)力不到位 故障現(xiàn)象:一臺(tái)HBT60C-1610型托泵,低壓泵送時(shí)兩擺缸只能擺到一半的位置就無(wú)法到位了;高壓泵送開(kāi)始幾分鐘可以到位,但是隨后就無(wú)法擺到位,經(jīng)常停在中間位置。 排除過(guò)程: 1、 因?yàn)楸盟偷捻帕鲜侨斯C(jī)制的拌和物,標(biāo)號(hào)為C20且和與易性較差,于是先清洗料斗,輸送缸,并判斷開(kāi)輸送管道進(jìn)行判斷,排除砼料的原因所至的擺不到位現(xiàn)象。 2、 觀察S管的大小軸承座,發(fā)現(xiàn)潤(rùn)滑脂供應(yīng)到位,排除機(jī)械原因。 3、 觀察換向壓力,泵送時(shí)壓力在7——16Mpa之間擺動(dòng),停止泵送后,一邊打開(kāi)蓄能器球閥,發(fā)現(xiàn)壓力在7Mpa時(shí)突然下降到0,說(shuō)明氮?dú)獬渥恪? 4、 點(diǎn)動(dòng)弊壓換向壓力表顯示16Mpa,為安全起見(jiàn),將疊加式溢流閥去掉,故障現(xiàn)象還是存在。 5、 將雙聯(lián)齒輪泵的兩根出油管對(duì)換,也無(wú)改善。 6、 加工兩個(gè)堵頭將退活塞的限位油缸的缸尾油管接堵頭上,試機(jī)泵送,發(fā)現(xiàn)兩擺缸都能位,泵送正常。停機(jī)拆下限位油缸發(fā)現(xiàn)左邊油缸密封正常。 二十二、 90CH2135D托泵偶爾出現(xiàn)主系統(tǒng)無(wú)壓力 故障現(xiàn)象:環(huán)球一臺(tái)編號(hào)為0509030607的90CH2135D托泵在正常工作時(shí)偶爾出現(xiàn)主系統(tǒng)無(wú)壓力現(xiàn)象,停一停又可以正常工作。 故障分析: 1、 主溢流閥發(fā)卡或DT1發(fā)卡; 2、 DT1不得電。 排除方法: 1、 檢查DT1電磁閥和主溢流閥運(yùn)動(dòng)正常; 2、 檢查DT2電磁閥、小液動(dòng)閥和小液動(dòng)閥運(yùn)動(dòng)正常; 3、 檢查比例電磁閥運(yùn)動(dòng)正常; 4、 觀察得知一般連續(xù)工作3小時(shí)較易出現(xiàn)此類(lèi)故障,懷疑電路工作不穩(wěn)定。將原片式繼電路帶做實(shí)驗(yàn),將繼電器線圈接上24V電源,用萬(wàn)用表測(cè)量繼電器開(kāi)點(diǎn),繼電器工作正常。將繼電器線圈加熱到一定溫度后,繼電器出現(xiàn)接觸不好,觸點(diǎn)跳動(dòng)的現(xiàn)象,只要溫度一下來(lái),工作又正常了。 導(dǎo)致該現(xiàn)象的原因: 1、 該電控柜采用全封閉式,泵車(chē)作業(yè)時(shí)如果外面溫度較高,加上電器原件所產(chǎn)生的熱量積累,可能會(huì)導(dǎo)至繼電器線圈溫度上升使線圈產(chǎn)生的磁力效果減弱從而導(dǎo)至繼電器工作不穩(wěn)定; 2、 溫度上升到一定程度后,該片式繼電器線圈的塑膠外殼發(fā)生變形使常開(kāi)點(diǎn)無(wú)法正常閉合導(dǎo)致繼電器得電后常開(kāi)點(diǎn)不工作(經(jīng)剖析后發(fā)現(xiàn)這種可能型最大)。 二十三、 HBT80C-1818dIII的無(wú)正泵,反泵正常 故障現(xiàn)象:一臺(tái)05年12月出廠的一臺(tái)HBT80C-1818DIII的托泵,正常使用幾天后出現(xiàn)無(wú)正泵,反泵及其他系統(tǒng)動(dòng)作均正常。 故障分析:此臺(tái)HBT80C-1818DIII的泵送系統(tǒng)是采用的37米泵車(chē)的泵送系統(tǒng)。正泵工作時(shí),電磁閥DT1,DT2得電,反泵是DT1,DT3,DT4得電。而反泵正常說(shuō)明DT1正常,所以沒(méi)有正泵應(yīng)該檢查DT2的得電情況和DT2的閥芯是否卡死,以及其他情況。 排除過(guò)程:首先,啟動(dòng)正泵,檢查DT2的得電情況,用一字靠近DT2的電磁閥線圈,有明顯的吸力,說(shuō)明電路及線圈正常。然后,檢查DT2的閥芯靈活情況,因 DT2閥芯端部靠近主閥塊上一出油管,所以就無(wú)法用頂閥芯的方法來(lái)試DT2的閥芯是否靈活,將其DT2DT3一起拆下來(lái),解體檢查閥芯,都靈活正常,無(wú)異常情況。再將其裝上試機(jī),還是沒(méi)有正泵。因是新機(jī)且其他一切情況正常,所以可以排除液壓主要部件的原因。液壓和電器都正常,但正泵還是沒(méi)有,那就只有從外部找原因了。從外部發(fā)現(xiàn)一個(gè)比較特殊情況;因主閥塊上那根鋼管跟DT2靠的比較強(qiáng)的磁性,所以當(dāng)DT2得電的時(shí)候,鋼管就被當(dāng)作磁體把DT2及閥芯都給反吸住了,導(dǎo)致DT2得電推動(dòng)閥芯時(shí),閥芯及線圈反被鋼管吸住所以就造成DT2得電把油路導(dǎo)通,而使壓力油流回油箱,正泵不工作。 排除方法:因其安裝位置定位不精確,導(dǎo)致DT2與鋼管之間的間隙太小,用一硬小塑料板把其與鋼管隔開(kāi)。再試機(jī)正常了。 二十四、電動(dòng)機(jī)起動(dòng)或星一三角轉(zhuǎn)換時(shí)跳閘 故障現(xiàn)象:托泵電動(dòng)機(jī)起動(dòng)或星一三角轉(zhuǎn)換跳閘。 原因分析:1、從變壓器到托泵安裝的位置距離遠(yuǎn); 2、用戶(hù)配電柜采用的空氣開(kāi)關(guān)技術(shù)參數(shù)不符規(guī)定值; 3、電纜線橫截面積小,當(dāng)電流大時(shí),線路損失電壓多; 4、電纜質(zhì)量差,每千米標(biāo)準(zhǔn)電阻遠(yuǎn)大于國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)值,根據(jù)空機(jī)電流和線路電壓降(未啟動(dòng)時(shí)電壓減去啟動(dòng)后電壓)測(cè)出電纜線電阻; 5、線路和開(kāi)關(guān)接線處接觸電阻大,有氧化發(fā)熱現(xiàn)象; 6、變壓器容量小,啟動(dòng)后,變壓器端的電壓下降量大,可先停止變壓器的其他負(fù)載運(yùn)行在啟動(dòng)托泵電機(jī);在泵送距離不遠(yuǎn)的情況下可適當(dāng)調(diào)整主油泵的恒功率; 7、帶負(fù)載啟動(dòng),如攪拌系統(tǒng)溢流、DT1故障、60A在水泵 位置等。 排故過(guò)程:對(duì)電纜線路進(jìn)行巡查時(shí)發(fā)現(xiàn)客戶(hù)的空氣開(kāi)孔一線柱變黑,啟動(dòng)瞬間,該接線由于接觸電阻大而發(fā)熱變紅,更換空氣開(kāi)關(guān)后正常。 二十五、偶爾五規(guī)律掉排量 故障現(xiàn)象:一臺(tái)50C1413拖泵,用戶(hù)反應(yīng)在泵送過(guò)程中偶爾無(wú)規(guī)律掉排量,泵速很慢,停電后又恢復(fù)正常。由于該故障只偶爾出現(xiàn),操作手冊(cè)說(shuō)不清故障發(fā)生時(shí)機(jī)器的具體細(xì)節(jié),工程師多次蹲守卻沒(méi)有遇到該故障。 故障分析:出現(xiàn)以上故障現(xiàn)象應(yīng)重點(diǎn)檢查電氣方面,主要從以下幾點(diǎn)著手: 控制主油泵排量的控制線路上某處有否接觸不良現(xiàn)象,應(yīng)檢查PLC的Q0.0至主油泵電比例電磁線圈插頭間的每處連線是否良好,達(dá)林頓管的工作電源接線是否良好;正常工作是用絕緣棒反復(fù)敲擊相應(yīng)各處,沒(méi)有出現(xiàn)故障,排除了該種可能。 達(dá)林頓管是否焊接不良,達(dá)林頓管的工作穩(wěn)壓電源7824是否焊接不良,仔細(xì)查看并作了重新加焊,但后來(lái)故障依舊。達(dá)林頓管或7824三端穩(wěn)壓器本身故障,但萬(wàn)用表檢測(cè)沒(méi)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題,72號(hào)線電壓平時(shí)很正常。 該故障由電比例閥芯故障和PLC的Q0.0輸出故障的可能極小,基本可斷定是達(dá)林頓管或7824三端穩(wěn)壓器內(nèi)部有瞬間故障現(xiàn)象。 解決辦法:為徹底弄清故障原因,線只將電路板上備用達(dá)林頓管接入,但后來(lái)故障又繼續(xù)出現(xiàn),更換7824三端穩(wěn)壓器后再?zèng)]出現(xiàn)過(guò)該故障。 二十六、主油泵排量為零 故障現(xiàn)象:HBT60C—1816III拖泵油缸動(dòng)作及其緩慢,空機(jī)泵送每分鐘只有3次,主油缸點(diǎn)動(dòng)憋壓只有2Mpa。 排故步驟:根據(jù)故障現(xiàn)象初步判斷為主油泵排量為零,電比例閥的故障可能性最大;故障判斷和排除步驟如下: 1、 拆掉電控柜內(nèi)左側(cè)端子排上82#線,測(cè)量其與71#線的電阻,電阻為42歐姆,證明電比例閥線圈正常。 2、 將82#線直接在電源負(fù)極57#線,主軸泵排量恢復(fù),進(jìn)一步說(shuō)明電比例電磁鐵無(wú)問(wèn)題。 3、 拆下接在PLC上Q0.0線,將其接在24V電源正極72#線上,這時(shí)主油泵排量恢復(fù)正常,此步說(shuō)明達(dá)林頓管工作正常; 4、 將PLC上Q0.0線接在PLC排量調(diào)節(jié)備用點(diǎn)Q0.1上,主油泵排量恢復(fù)正常,說(shuō)明PLC的輸出點(diǎn)Q0.0損壞。 二十七、60C泵主油缸運(yùn)行速度過(guò)慢 故障現(xiàn)象:一臺(tái)60C1816III拖泵每分鐘幻想3次,頂缸主系統(tǒng)壓力為2Mpa,換向壓力有16Mpa,擺缸點(diǎn)正常。 故障分析: 1、電器部分故障,電比例閥未得電 2、比例電磁閥卡在最小排量處; 3、主油泵恒功率故障 排故過(guò)程: 4、檢查電路電路工作正常 5、檢查比例電磁閥未卡死,排量閥芯有彈性, 6、調(diào)節(jié)溢流閥不起作用,調(diào)節(jié)主油泵恒功閥,無(wú)效。拆卸恒功率閥,發(fā)現(xiàn)恒功率閥閥芯發(fā)卡,清洗后正常。 二十八、60C泵主油缸運(yùn)行速度過(guò)慢 故障現(xiàn)象:一臺(tái)2001年生產(chǎn)的60C1816拖泵每分鐘換向3次,擺缸運(yùn)動(dòng)緩慢。 故障分析: 1、 電氣部分故障,電比例閥未得到電 2、 比例電磁閥卡在最小排量處 3、 主油泵橫功率故障 4、 主四通閥未完全到位 5、 輔閥塊至主閥塊的阻尼孔堵塞。 排故過(guò)程: 1、 檢查部分電路工作正常; 2、 檢查比例電閥未卡死,排量閥芯有彈性; 3、 頂缸主系統(tǒng)壓力為30Mpa,檢查恒功率閥正常; 4、 檢查住四通閥正常 5、 檢查輔助閥塊的阻尼孔其上堵了一個(gè)爛密封圈,清洗后正常。 二十九、發(fā)動(dòng)機(jī)不升速 故障現(xiàn)象:一臺(tái)60C1816III拖泵,無(wú)法自動(dòng)退活塞 故障分析: 1、 退活塞電磁鐵未通電; 2、 退活塞電磁閥發(fā)卡; 3、 高壓電磁鐵未通電或高壓電磁閥發(fā)卡; 4、 主油缸后部U形阻尼孔過(guò)大。 排故過(guò)程: 1、 檢查退活塞電磁鐵得電正常; 2、 檢查活塞電磁閥未卡死; 3、 檢查高壓電磁鐵得電正常,高壓電磁閥閥未卡死; 4、 檢查主油缸后U形管阻尼接頭的孔徑,發(fā)現(xiàn)其孔徑為4MM,判斷壓力油在此的流量過(guò)大,更換為3MM的阻尼接頭后工作正常。 三十一、片式繼電器損壞 故障現(xiàn)象:一臺(tái)60CIII柴油機(jī)拖泵,正泵正常,反泵時(shí)沒(méi)有反泵動(dòng)作,只有擺缸動(dòng)作。 原因分析:從故障分析,正泵DT1、DT2得電正常,反泵得電電磁鐵為:DT1、DT3、DT4;擺缸后腿動(dòng)作得電電磁鐵為DT1、DT4,根據(jù)故障現(xiàn)象,判斷為反泵時(shí)DT3電磁閥沒(méi)有得電。 排故步驟: 1、 檢查PLC輸出點(diǎn),DT3的 輸出點(diǎn)Q2.2指示燈亮,說(shuō)明PLC工作正常: 2、 檢查擴(kuò)展模塊1L和Q2.2點(diǎn)電壓,車(chē)輛1L和 Q2.2對(duì)負(fù)極的電壓有24V,說(shuō)明PLC擴(kuò)展模塊輸出點(diǎn)的繼電器工作正常: 3、 短接KA7片式繼電器常開(kāi)觸點(diǎn)93#、90#線,工作正常,說(shuō)明片式繼電器已經(jīng)損壞: 4、 臨時(shí)處理方法1:將Q2.2上的線拆除,同時(shí)將93#線直接接在Q2.2上,讓PLC的輸出點(diǎn)直接帶負(fù)載DT3,下次再裝上片式繼電器KA7。 5、 臨時(shí)處理方式2:由于該泵采用低壓泵送,暫時(shí)不使用控制DT5的片式繼電器KA9,將KA9代替KA7,下次再裝上KA9: 注意事項(xiàng):plc擴(kuò)展模塊的輸出點(diǎn)為繼電器輸出,輸出點(diǎn)允許負(fù)載為2A,故可暫時(shí)直接不超過(guò)2A的負(fù)載;而PLC主模塊的輸出點(diǎn)一般為晶體管輸出,允許負(fù)載為0.75A,而電磁鐵一般在1A左右,所以不允許直接帶電磁鐵負(fù)載,只能采用臨時(shí)處理方法2進(jìn)行緊急處理。 三十二、電動(dòng)機(jī)星一三角轉(zhuǎn)換時(shí)跳閘 故障現(xiàn)象:一臺(tái)50C1413III拖泵在轉(zhuǎn)換成三角形時(shí),客戶(hù)的630A空氣開(kāi)關(guān)跳閘。 原因分析: 1、 負(fù)載過(guò)大; 2、 線路過(guò)長(zhǎng); 3、 空氣開(kāi)關(guān)不合格。 排故過(guò)程: 1、 檢查線路:該工程線路長(zhǎng)1200米,采用90mm2舊鋁線,中間接頭很多,各戶(hù)反饋頭2次泵送正常,說(shuō)明線路接頭存在接觸電阻,使用一段時(shí)間后接頭老化,接觸電阻變大,已形成惡性循環(huán)。但客戶(hù)極不愿意更換線路或并聯(lián)線路。 2、 檢查負(fù)載:電機(jī)負(fù)載有拖泵電機(jī)90KW,20KW小型空壓機(jī)2臺(tái),負(fù)載已遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)線路允許的負(fù)載。 3、 檢查空氣開(kāi)關(guān):客戶(hù)空氣開(kāi)關(guān)為630A,但為配電型,即當(dāng)負(fù)載電流(即使是瞬間電流)達(dá)到630A時(shí)即跳閘;而我司250A的空氣開(kāi)關(guān)不跳閘,原因?yàn)槲宜静捎玫氖请妱?dòng)機(jī)保護(hù)型的空氣開(kāi)關(guān),只有當(dāng)瞬間電流超過(guò)10In(10×250A)時(shí)才會(huì)跳閘,建議客戶(hù)更換空氣開(kāi)關(guān)為電動(dòng)機(jī)保護(hù)型。 4、 由于客戶(hù)強(qiáng)烈要求按照現(xiàn)有狀況進(jìn)行泵送,均不采納我們的意見(jiàn);我們作以下處理:電機(jī)起動(dòng)時(shí)打開(kāi)蓄能器球閥,降低起動(dòng)負(fù)載;將主油泵恒功率降低至15次/分鐘,同時(shí)向客戶(hù)說(shuō)明泵送速度會(huì)降低。 按照上述方案處理后,設(shè)備泵送正常,但泵送時(shí)電壓只有340V,同時(shí)線路有發(fā)熱現(xiàn)象,仍然存在隱患;同時(shí)向客戶(hù)說(shuō)明:由于線路接頭接觸電阻會(huì)隨著使用時(shí)間而變大,隨著時(shí)間和泵送距離的延長(zhǎng),還可能存在不能正常工作的現(xiàn)象,只有加粗電纜并更換空氣開(kāi)關(guān)才能保證設(shè)備永久正常工作。 三十三、 60C1816Ⅲ拖泵經(jīng)常堵管 故障現(xiàn)象:一臺(tái)60C1816Ⅲ型拖泵泵送混凝土?xí)r堵管,疏通后泵送6到10次又會(huì)堵管現(xiàn)象。 原因分析: 1、 眼鏡板、切割環(huán)間隙過(guò)大。 2、 輸送管連接處有漏水漏漿現(xiàn)象。 3、 布管不和理。 4、 混凝土配、沙率、塌落度不符合泵送要求。 排故過(guò)程: 1、 檢查眼鏡板、切割環(huán)間隙良好,且輸送管沒(méi)有漏氣漏漿。 2、 布管也沒(méi)問(wèn)題,雖然泵送距離有500多米,但是我們的新型泵是能泵那么遠(yuǎn)的。這樣問(wèn)題就不在泵機(jī)上邊。 3、 檢查混凝土配比和計(jì)算沙率都符合泵送要求,但是觀察沙子和石頭的直徑發(fā)現(xiàn)沙子很粗、石頭直徑部分達(dá)到5cm,這樣混凝土就容易離析,且容易就將料堵在彎管部分。讓其更換沙子和石頭后泵送正常。 三十四、 主油缸行程變短原因分析 三一硂泵(車(chē))在泵送過(guò)程中,主油缸行程變短,從理論上分析,原理圖示如下:(假設(shè)插裝閥在前端發(fā)信號(hào)) 圖 低量大排量工作示意圖 高壓大排量工作示意圖 低壓大排量情況下主要表現(xiàn)是,主油缸有桿腔端德液壓油減小,無(wú)桿腔端德液壓油增加,從而導(dǎo)致行程變短。造成此種情況的主要原因有以下幾個(gè)方面: 1、 主油缸活塞密封內(nèi)泄; 2、 主油缸小油缸活塞內(nèi)泄(帶活塞自動(dòng)退出功能的油缸); 3、 高低壓切換閥體或連接板上有裂縫,導(dǎo)致主油缸有桿腔與無(wú)桿腔導(dǎo)通(手動(dòng)高低壓切換的拖泵); 4、 插裝閥內(nèi)泄(自動(dòng)高低壓切換); 5、 控制插裝閥關(guān)閉的壓力不夠,導(dǎo)致插裝閥關(guān)閉不嚴(yán)。 故障及處理實(shí)例一: 某客戶(hù)一臺(tái)拖泵(插裝閥在前端發(fā)信號(hào)),在泵送過(guò)程中,主油缸行程越來(lái)越短,將兩主油缸點(diǎn)動(dòng)憋壓到位后,怠速不工作,發(fā)現(xiàn)左側(cè)主油缸會(huì)慢慢的往前爬行,據(jù)上述現(xiàn)象判定該車(chē)故障原因是左側(cè)主油缸上的小油缸密封內(nèi)側(cè)所致,于是將兩小油缸口德膠管對(duì)接,再將活塞退出閥塊上的膠管對(duì)接,繼續(xù)工作,泵送工作恢復(fù)正常,故障現(xiàn)象消失。待泵車(chē)工作結(jié)束停下來(lái)時(shí),將左側(cè)主油缸上的小油缸油塞密封更換,再將膠管復(fù)位,泵車(chē)恢復(fù)正常。 故障及處理實(shí)例二: 某客戶(hù)一臺(tái)60C1816D拖泵在低壓泵送過(guò)程中,主油缸行程越來(lái)越短,首先根據(jù)情況判斷應(yīng)是主油缸內(nèi)泄造成,由于該泵使用時(shí)間已有三年,且活塞桿密封也有漏油現(xiàn)象,于是要求客戶(hù)先將高低壓切換閥體和連接板拆下仔細(xì)檢查,發(fā)現(xiàn)連接板內(nèi)部有一條裂縫,于是將連接板更換再試機(jī),工作遂恢復(fù)正常。 故障及處理實(shí)例三: 某客戶(hù)一臺(tái)SY5290THB型泵車(chē)(不帶活塞退出功能,前端信號(hào)),在低壓泵送時(shí),主油缸行程越打越短,但在高壓泵送時(shí),工作正常。且該車(chē)在怠速狀態(tài)下?lián)Q上新的恒壓泵低狀態(tài)時(shí),換向壓力只有10Mpa,高壓時(shí)有14Mpa,由于該泵使用時(shí)間較長(zhǎng),在最早出現(xiàn)該古裝時(shí),客戶(hù)已主動(dòng)將主油缸密封及六個(gè)插裝閥全部進(jìn)行了更換,但并沒(méi)有收到成效,按照排除法分析,只有可能是DT5或梭閥的原因,于是先將DT5更換后進(jìn)行測(cè)試,故障消除。事后分析原因是DT5在不得電位置時(shí)內(nèi)泄太大,導(dǎo)致在低壓時(shí)不能將4、5、6號(hào)插裝閥完全關(guān)閉,導(dǎo)致油缸行程變短。 三十五、主油缸工作時(shí)有停頓現(xiàn)象原因分析 三一硂泵(車(chē))在泵送過(guò)程中,有時(shí)會(huì)出現(xiàn)主油缸在前進(jìn)或后退時(shí)有停頓的現(xiàn)象,出現(xiàn)這種故障的可能原因有以下幾種: 1、 電路故障:控制DT1的回路接觸不良,偶然有瞬間斷電的現(xiàn)象,導(dǎo)致主系統(tǒng)瞬間壓力為零,致使主油缸有停頓現(xiàn)象產(chǎn)生; 2、 控制電比例電圈德電路接觸不良,有斷電現(xiàn)象產(chǎn)生; 3、 硂車(chē)換向緩沖信號(hào)時(shí)間過(guò)長(zhǎng),導(dǎo)致S閥換向以后,主油泵還是以最小排量在進(jìn)行工作; 4、 主油泵內(nèi)部帶滾輪的調(diào)節(jié)桿發(fā)卡,導(dǎo)致主油泵斜盤(pán)處于最小排量或回復(fù)到正常工作狀態(tài)時(shí)時(shí)間過(guò)長(zhǎng)。 故障及處理實(shí)例一: 某客戶(hù)一臺(tái)80C1818DⅢ型拖泵,在工作過(guò)程中經(jīng)常出現(xiàn)主油缸有停頓現(xiàn)象,且停頓位置不確定,停頓時(shí)主系統(tǒng)壓力為零,打開(kāi)配電箱時(shí)發(fā)現(xiàn)當(dāng)主油缸停頓時(shí),控制DT1的片式繼電器信號(hào)燈瞬間熄滅復(fù)又點(diǎn)亮,由于判斷是因?yàn)殡娖鲉?wèn)題導(dǎo)致的故障,經(jīng)檢查該片式繼電器,發(fā)現(xiàn)電源線接觸不良,重新接好后故障排除。 故障及處理實(shí)例二: 某客戶(hù)一臺(tái)SY5291THB型泵車(chē)在泵送過(guò)程中,右側(cè)主油缸退回二十公分左右后有停頓現(xiàn)象產(chǎn)生。該現(xiàn)象在空機(jī)工作時(shí),偶爾出現(xiàn),但泵送混凝土?xí)r出現(xiàn)的頻率很高,每次出現(xiàn)的位置幾乎都處在同一點(diǎn),當(dāng)時(shí)懷疑可能是一邊換向緩沖信號(hào)時(shí)間過(guò)長(zhǎng)所致,于是將13.7線拆下,故障消失,于是更換相應(yīng)的壓力繼電器后,將13. 7復(fù)位,泵送恢復(fù)正常。 故障及處理實(shí)例三: 某客戶(hù)一臺(tái)SY5291THB型泵車(chē),S換向時(shí)兩邊主油缸后退二十公分后有停頓現(xiàn)象,將I3.6I3.7線路拆掉后,現(xiàn)象有所好轉(zhuǎn),但仍有停頓現(xiàn)象發(fā)生,于是將主油泵上的控制塊拆下來(lái)清洗,發(fā)現(xiàn)帶滾輪的閥芯有點(diǎn)發(fā)卡,清洗后重新安裝上試機(jī),機(jī)器功能遂恢復(fù)正常。 三十六、HBT60C三代拖泵在低壓泵送時(shí)行程變短 故障現(xiàn)象: 1、 低壓泵送時(shí)行程變短; 2、 按主缸點(diǎn)動(dòng)使活塞退到位后,繼續(xù)迸送,故障依舊; 3、 高壓泵送正常。 故障分析: 1、 根據(jù)故障現(xiàn)象和低壓時(shí)行程變短,主要原因?yàn)橹饔透谉o(wú)桿腔的油量變多; 2、 根據(jù)液壓原理圖分析,無(wú)桿腔油量增多的途徑有: A 退活塞小油缸密封損壞進(jìn)油 B 主油缸密封損壞進(jìn)油 C 低壓泵送時(shí)主閥塊6個(gè)高低壓插裝閥中1、2、3閥打開(kāi),4、5、6閥關(guān)閉,5、6號(hào)閥關(guān)閉不嚴(yán),也可造成無(wú)桿腔的油量增多。 排故過(guò)程: 1、 將兩退活塞小油缸進(jìn)油膠管對(duì)接試車(chē),故障沒(méi)有消除 2、 因?yàn)楦邏罕盟驼?,可排除主油缸密封損壞 3、 根據(jù)故障排除法分析,此故障是5、6號(hào)插裝閥關(guān)閉不嚴(yán)進(jìn)油引起。因高壓泵送正常,將2、3號(hào)插裝閥對(duì)調(diào)試車(chē),故障仍沒(méi)有排除。將5、6號(hào)插裝閥的閥芯用墊片壓住,試車(chē)故障排除。現(xiàn)分析5、6號(hào)插裝閥的兩個(gè)單向閥的控制油路有內(nèi)泄。檢查梭閥兩個(gè)單向閥均正常。更換DT5后試車(chē)正常。 三十七、60C主系統(tǒng)無(wú)壓力 故障現(xiàn)象:一臺(tái)60C拖泵正常工作時(shí),主系統(tǒng)無(wú)壓力。 故障分析: 1、 電磁閥DT1卡死或電磁鐵燒壞; 2、 主溢流閥閥芯卡死; 3、 主四通發(fā)卡處于中位; 4、 主油泵故障及主油泵連接柴油機(jī)彈性連軸器打壞。 排除方法: 1、 檢查DT1,工作正常; 2、 將主溢流閥拆下清洗,及檢查閥芯的靈活性,正常; 3、 用手感應(yīng)主油泵出油,感到有壓力油在流動(dòng); 4、 拆開(kāi)主四通閥兩端蓋,發(fā)現(xiàn)其中一端彈簧斷裂,主四通閥閥芯卡死在中位無(wú)法動(dòng)作,將彈簧取出清洗四通閥- 1.請(qǐng)仔細(xì)閱讀文檔,確保文檔完整性,對(duì)于不預(yù)覽、不比對(duì)內(nèi)容而直接下載帶來(lái)的問(wèn)題本站不予受理。
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