30KW空氣源熱泵熱水器設計【含CAD圖紙+文檔】
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空氣源熱泵熱水器系統(tǒng)優(yōu)化及實驗研究文獻翻譯 題 目 空氣源熱泵熱水器系統(tǒng)優(yōu)化 及實驗研究 學生姓名 專業(yè)班級 學 號 院 (系) 指導教師(職稱) 完成時間 空氣源熱泵熱水器系統(tǒng)優(yōu)化及實驗研究摘要:本文論述了空氣源熱泵熱水器(ASHPWH)系統(tǒng)優(yōu)化,包括其計算和測試。該系統(tǒng)由熱泵機組,水箱和連接管組成??諝饽芡ㄟ^逆卡諾循環(huán)在蒸發(fā)器中被吸收進入存儲罐。盤管/冷凝器將冷凝制冷劑的熱水側(cè)??諝庠礋岜脽崴魇褂寐菪绞綁嚎s機把水從初始溫度加熱到設定溫度(55 C)。毛細管長度,制冷劑的填充量,冷凝器盤管長度和系統(tǒng)匹配的問題便由此進行論述。從測試的結(jié)果可以看出,系統(tǒng)性能系數(shù)可明顯改善。關(guān)鍵詞:熱泵;熱水器;冷凝盤管;充注量;系統(tǒng)匹配;優(yōu)化1. 引言目前國內(nèi)家用熱水器市場的主要產(chǎn)品為燃氣熱水器(GWH)、電熱水器(EWH)和太陽熱水器(SWH),而熱泵熱水器作為熱水器的第四種,最近在市場上出現(xiàn)。相比三成型機,熱泵熱水器有以下幾個優(yōu)點,如節(jié)能,運行費用低,使用安全,這一切使其在家用熱水方面有非常廣闊的應用前景。空氣源熱泵熱水器(ASHPWH),基于對朗肯循環(huán)的原理,吸收在較低的溫度下空氣的熱量,通過熱機的工作,吸收的熱量和熱能的消耗被轉(zhuǎn)移到水箱較高溫度的熱源。該系統(tǒng)從環(huán)境中得到能量,可能是電力總消耗的3-4倍。然而,卻貢獻了45倍的電能。因此,空氣源熱泵熱水器由于其獨特的高效節(jié)能而成為用戶的首選。20世紀50年代以來,學者對熱泵熱水器包括系統(tǒng)結(jié)構(gòu),熱力學,工作流體,運行控制,數(shù)值模擬和經(jīng)濟分析進行了研究。冷凝器在環(huán)狀流和U型管設計方面經(jīng)歷了兩個階段梅等人對冷凝器在水箱進行了8次性能測試。當考慮COP用平均水溫計算時,他們發(fā)現(xiàn),U型管系統(tǒng)的性能通常是比這卡口式冷凝器系統(tǒng)更好的。系統(tǒng)COP和產(chǎn)熱增加率環(huán)數(shù)的增加而增加 1 。從1991年起,關(guān)于冷凝器引起了一系列雙罐熱水系統(tǒng)的研究。初步研究表明,超過60種雙罐有潛在的研究價值。通過不同的管道的連接方式和控制策略可以實現(xiàn)如熱水供應的控制和優(yōu)化功率控制的目標。連續(xù)試驗表明,38種雙罐熱水系統(tǒng)效率高于其他結(jié)構(gòu)的熱泵熱水器。雙罐熱水系統(tǒng)比同體積 2 單罐系統(tǒng)熱損失較多。黃林還研究了雙水箱熱泵熱水器。水箱體積為100 L.。結(jié)果表明,把水從42 C加熱到至52 C 需要1020分鐘,和所有的COP能夠達到23。與電熱水器相比,該節(jié)能率為5070%,熱水排放效率是0.912 3 。Hasegawa等提出了一種雙級壓縮聯(lián)加熱熱泵供熱水系統(tǒng)。以R12為例,它可以把水水從10 C直接加熱到60 C.進出蒸發(fā)器出水溫度分別為12 C和7 C,系統(tǒng)的COP為3.73 4 。姬等人結(jié)合熱泵熱水器與普通空調(diào),實現(xiàn)了一種多功能家用熱泵(MDHP)。該裝置在氣候溫和的地區(qū)可以實現(xiàn)多功能和長時間的高效率操作。當制冷和加熱的同時運行,COP和能效比平均可達3.5 5,6 。R12,R22是熱泵熱水器最常用的工作流體。隨著臭氧層的保護方案,R22成為唯一還在使用傳統(tǒng)的流體。在像中國這樣的發(fā)展中國家,R22的截止使用日期為2040年。直到現(xiàn)在,它仍被廣泛使用。因此對R22系統(tǒng)性能研究做某種意義上改進仍然很有價值,這也是一種儲蓄能源的手段。斯隆等人在水箱中部采用肋輥管,環(huán)境溫度為24C,水溫度為27 C,COP為2.4。梅等人也采用R22為制冷劑,結(jié)果是當水的溫度時27 C,環(huán)境溫度20 C和27 C ,COP分別為4和4.5 7 。從文獻使用常規(guī)的工作流體,可以看到,當環(huán)境溫度適中,冷凝溫度不高,R22可以獲得良好的熱力學性能和效率。不過,當系統(tǒng)在高溫區(qū)運行,例如,50C以上 ,壓縮機的排氣溫度和壓力都是很高的,尤其是在寒冷的冬天。壓縮機的工作條件比普通空調(diào)熱泵惡劣,嚴重影響系統(tǒng)的安全性和可靠性。因此尋找新的高性能液是當務之急。為使空氣源熱泵熱水器有效運行,已經(jīng)進行了許多相關(guān)的研究。墨里森等人 8 闡述了一種空氣源熱泵熱水器年度負荷周期評價方法?;返热?9 提出了一個熱泵熱水器驅(qū)動系統(tǒng)動態(tài)模型。Ding等人 10 和姚明等人 11 在除霜方面做了大量的研究用以提高空氣源熱泵熱水器系統(tǒng)在冬天的工作。范等使用7500 W熱泵熱水器來研究其節(jié)能特性??紤]風機和水泵消耗功率,系統(tǒng)COP為3.3。只要考慮壓縮機,COP便變成了4.18 12 。然而,就目前空氣源熱泵熱水器而言制造商沒有約定匹配熱水泵和水箱的參數(shù),主要是由于不同的工作條件包括地區(qū),生活習慣和是否全年運行有關(guān)。熱泵熱水器系統(tǒng)由分戶式熱泵,水箱和管道等連接而成。一些制造商使用空調(diào)熱泵(室外機)直接,并用添加水箱來完善系統(tǒng)。顯然,空氣源熱泵熱水器工作條件隨空調(diào)器不同而改變。空氣源熱泵熱水器的熱端溫度漸漸地上升,但其冷卻器側(cè)是根據(jù)四季環(huán)境不斷變化的。因此,有必要規(guī)范空氣源熱泵熱水器的產(chǎn)品。為了提高系統(tǒng)性能、降低產(chǎn)品成本、優(yōu)化運行工況,應當從系統(tǒng)組成部件人手進行研究。實驗發(fā)現(xiàn),除壓縮機、冷凝器、蒸發(fā)器、熱力膨脹閥之外,充注量、水箱容量與機組的匹配也相當重要。本文對現(xiàn)有空氣源熱泵熱水器系統(tǒng)部件提出優(yōu)化并進行相應計算和實驗驗證。分別對充注量、冷凝盤管長度以及系統(tǒng)匹配問題加以討論,由實驗結(jié)果對比可見,其系統(tǒng)性能P和經(jīng)濟性有顯著提高,希望對熱泵熱水器今后的發(fā)展提供一些有價值的參考意見。2熱泵熱水器實驗系統(tǒng)組成空氣源熱泵熱水器測試系統(tǒng)如圖1所示。它是由溫度和濕度控制室,熱泵,水箱,控制系統(tǒng)和測試系統(tǒng)所組成。一個數(shù)據(jù)記錄器(Keithley 2700)和PC機是用來記錄水箱中的水溫。同時,在進口和出口處的水管溫度,環(huán)境溫度,飽和蒸發(fā)溫度,和瞬態(tài)輸入電功率作為文件自動存儲在電腦中。系統(tǒng)運行時,液體工質(zhì)從空氣中吸熱,在蒸發(fā)器中蒸發(fā),然后經(jīng)壓縮機壓縮成高溫高壓的蒸氣,高壓蒸氣在冷凝器放熱而凝結(jié)成液體從而加熱水箱中的水,高壓高溫的液體經(jīng)過毛細管或熱力膨脹閥節(jié)流后成為低溫低壓的氣液混合物,重新進入蒸發(fā)器中吸熱蒸發(fā)從而完成一個循環(huán)。實驗中由控制器設定啟停機溫度和運行模式,水溫升至設定溫度后自動停機,水溫降到一定溫度時,則開機進行補溫。本實驗僅討論一個加熱過程中的參數(shù)變化情況,在加熱開始前和結(jié)束后開啟循環(huán)水泵,將水攪勻后得到初始和終了水溫,在此基礎(chǔ)上根據(jù)得熱量與耗電量的比值算出COP.1殼體;2翅片管式換熱器;3軸流風扇;4氣液分離器;5壓縮機;6干燥過濾器;7閥門;8熱力膨脹閥;9銅管;10殼體;11保溫層;12內(nèi)筒;13盤管式冷凝器;14恒溫室;15進水管;16循環(huán)水泵;17混水閥;18三通閥;19出水管;20控制器;21電表;22計算機;23墩據(jù)監(jiān)視;24數(shù)據(jù)采集器;25保溫水箱;26循環(huán)求符;AH深度傳感器;l、J水表圖1實驗裝置結(jié)構(gòu)不意圖3.空氣源熱泵熱水器的制冷劑充注量在對熱泵系統(tǒng)進行了打壓檢漏、抽真空后,就要加入熱泵工質(zhì),在這個實驗系統(tǒng),使用R22作為工質(zhì)。顯然,填充量與蒸發(fā)器,冷凝器和壓縮機有關(guān)。如果,熱泵工質(zhì)充注量過多,則壓縮機負載加重,并且過量的熱泵工質(zhì)會占去冷凝器的一部分面積,使制熱效率下降;另一方面,若充注量過少,則壓縮機進、回氣壓力偏低,熱流密度變小,難以滿足其額定的制熱量。這兩種情況均不能使熱泵設備達到理想的工作狀態(tài)。另外,冬、夏季的環(huán)境溫度不同(例如,上海10-35C),熱泵工質(zhì)流量不同,系統(tǒng)性能及最佳充注量亦不同,一般來說,夏季相對需求量多,冬季需求量少一些。這些都是熱泵工質(zhì)充注量難以確定的影響因素。我們的目標就是找到可能到最節(jié)能的方式。在實驗中,選擇一個750 W的熱泵,25C恒定室溫, 約150升的水箱和60米的b9.90.75毫米的冷凝盤管進行測試。水罐中的初始和終了溫度分別15C和55 C。在測試中,我們選擇電子氟利昂定量流量計,制冷量可由其液晶屏幕,直接讀出。在為了保持壓縮機最大額定功率,圖2中的電流不應超過3.8 A,我們可以看到COP曲線與制冷劑充注量,最大的COP是制冷劑在灌漿達到1.5公斤時。理論上講,在一個750 W在熱泵中,制冷劑流量可以根據(jù)熱負荷計算空氣源熱泵熱水器性能參數(shù)。根據(jù) 13 ,總填注量等于各組件相加。即:mT =ma t mP t me t mc在實驗中,mT代表總充注量,ma ,mP ,me和 mc分別代表蓄能器充注量,液管充注量,蒸發(fā)器充注量和冷凝器充注量。表1的統(tǒng)計結(jié)果顯示,在冬季,夏季和春季/秋季工作環(huán)境溫度分別為5 C,30 C和25 C.可以看出,最佳填充量隨氣候變化有很大的不同。然而,為了安全,我們選擇的春天或夏天的一個來保證壓縮機不會在夏天承載太多的負荷。4. 冷凝盤管長度冷凝盤管的長度應和壓縮機型號、系統(tǒng)的負荷、蒸發(fā)器面積相匹配。冷凝盤管長度過短則容易造成壓縮機吸、排氣溫度較高而過載,壓縮機壽命縮短;太長則有相當一部分長度沒有被利用而造成浪費。因此,計算一個合理的長度是冷凝器設計的當務之急。本文以150L水箱的750W熱泵外機為例,計算了以R22作為熱泵工質(zhì),熱水設定溫度為55時熱泵系統(tǒng)所需的冷凝盤管長度。計算過程如下:(1)系統(tǒng)運行參數(shù)熱泵系統(tǒng)冷凝負荷為3375w,以春秋季為例,冷凝溫度60,蒸發(fā)溫度15,過冷度過熱度5,材料取婦9O75mm的紫銅盤管為傳熱管。(2)換熱面積由于熱泵工質(zhì)在冷凝器內(nèi)的相變過程,換熱區(qū)分為氣體、兩相和液體區(qū)。因此,每一部分應該分開計算。該部分水箱的物理溫度模型劃分如圖3所示。忽略銅管厚度和熱電阻,過熱部分的平均溫度與熱水溫度相同,在加熱熱水溫度TS =55 C。設置冷劑入口/出口溫度和頂端/底水箱溫度,在 入口溫度 = 80,TR出口溫度= 50 C,TW頂部 = 60C ,TW.底部= 50 TW, 通過計算,得出各管段部分長度,這累計總長度=47.64米,如表2所示將相同的方法用于200L水箱、1125w的機組,理論計算管長為699m,這些數(shù)值與圖4中的實驗值較接近。5.系統(tǒng)匹配問題通過實驗,發(fā)現(xiàn)采用不同的毛細管,熱泵系統(tǒng)在各種環(huán)境下的性能差別較大。環(huán)境溫度較高時,粗而短的毛細管性能更好;環(huán)境溫度較低時,細而長的毛細管性能更好。在35的環(huán)境溫度下,短毛細管系統(tǒng)性能比長毛細管性能高21,而在15時,長毛細管系統(tǒng)性能比短毛細管高3。小型家用熱泵熱水器采用雙毛細管是一個簡單、有效、便宜的改進方法。一方面,由電磁閥的開啟,閉合選擇合適的毛細管,可以適應高低溫工況;另一方面,因毛細管的價格低廉,成本不會受很大影響.但即使是雙毛細管,其中某一根的內(nèi)徑和長度是不變的,所以其前后壓差也不會隨水溫而改變很大,即同一根毛細管的制冷能力在運行中幾乎不變。但是熱泵熱水器的熱水側(cè)是不斷升溫的,這就需要工質(zhì)流量隨之變大,以滿足制熱量需求,因此我們考慮用熱力膨脹閥代替雙毛細管,利用蒸發(fā)器出口的過熱度調(diào)節(jié)制冷劑流量。51充注量與熱力膨脹閥開度實驗仍采用750w的熱泵主機,恒溫室環(huán)境溫度為25,采用150L水箱內(nèi)置60m冷凝盤管,水箱中水的初始和終了溫度分別為15和55。圖5所示,在某一充注量下,不同開度的系統(tǒng)P不同;其中,存在一個最佳開度P。也就是說,充注量一定的情況下,膨脹閥的開度對系統(tǒng)cDP影響很大。本文以不同開度的最高P點說明情況,研究中仍存在一個膨脹閥開度對系統(tǒng)COP優(yōu)化的問題,有待大量、系統(tǒng)的實驗數(shù)據(jù)進一步輔以論證。圖5:COP與R22充注量和熱力膨脹閥的開度我們發(fā)現(xiàn)充注量和熱力膨脹閥開啟度有一些耦合的關(guān)系。雖然還沒有找到相關(guān)的理論,但我們可以得到一些定性結(jié)論如下:(1)一定的充注量下,熱力膨脹閥開度過大,壓差小,但是容易引起冷凝盤管末端積液;熱力膨脹閥開度過小,則冷凝器出口溫度高,換熱不充分;(2)一定的開度下,充注量過多,工質(zhì)聚積在冷凝器底部,沒有發(fā)揮作用;充注量過少,則壓縮機不在全負荷下運行。5.2系統(tǒng)的穩(wěn)定性在熱泵運行過程中,發(fā)現(xiàn)冷凝器進口溫度平緩上升,但是出口溫度隨著水溫的升高,逐漸呈現(xiàn)小幅振蕩的趨勢。這種不穩(wěn)定導致了熱力膨脹閥進氣的不穩(wěn)定,使得壓縮機瞬時功率上下波動,系統(tǒng)運行不穩(wěn)定。為了解決這個問題,首先將系統(tǒng)調(diào)整到合適的充注量,此時振蕩幅度明顯減小,coP也有顯著提高;然后調(diào)節(jié)熱力膨脹閥開度,使系統(tǒng)整體P達到最佳值。然而無論怎樣調(diào)節(jié)閥門開度,加熱到高溫區(qū)后,最終仍會出現(xiàn)振蕩區(qū)域,說明高溫區(qū)所需的充注量大于中、低溫區(qū),但是由于吸氣不足,高溫區(qū)運行的壓縮機工作不穩(wěn)定,功率波動,影響運行性能。比較好的解決方法是增加一個儲液器,保證壓縮機的供液。由圖6中曲線看出,增加儲液器后,冷凝器出口溫度振蕩基本被消除,由于吸氣溫度穩(wěn)定,壓縮機的功率平穩(wěn);實驗中儲液器起到了穩(wěn)定系統(tǒng)的作用,效果是明顯的。圖6冷凝器出口溫度5.3水箱尺寸和熱泵性能之間的關(guān)系 水箱容積的大小與機組尤其是壓縮機要匹配,大壓縮機帶小水箱,如一個1500瓦壓縮機機結(jié)合一個60升的水箱,雖然升溫很快,較短時間就能達到設定溫度,但會造成資源浪費;小壓縮機帶大水箱,則熱流密度太小,加熱速率慢,家庭使用很不方便。從實驗數(shù)據(jù)看出,就現(xiàn)有的750 W,900 W,1125 W和60、100、150、200L水箱而言,750W機配150L,1125W配200L水箱較適合日常生活用水所需。6.結(jié)果與討論 本文討論的是優(yōu)化計算空氣源熱泵熱水器(ASHPWH)和相應的測試。現(xiàn)有的系統(tǒng)(150升,1125 W),如表3其改善是明顯的。1)充注量在熱泵系統(tǒng)運行中起重要作用。它不僅與運行的氣候條件有關(guān),還和膨脹閥的開度有耦合關(guān)系。雖然不易直接計算得出,但能得出一些經(jīng)驗性的結(jié)論。今后的研究中,可以考慮用一些數(shù)學方法進行系統(tǒng)識別,以便找出充注量和其他參數(shù)的關(guān)系;2)冷凝器盤管的長度關(guān)系到熱泵系統(tǒng)設計的合理性與經(jīng)濟性,在理論計算的基礎(chǔ)上,由實驗結(jié)果驗證,可以對其進一步優(yōu)化;3)壓縮機功率的波動顯示了系統(tǒng)運行不穩(wěn)定,加裝了儲液器后,冷凝器出口溫度曲線波動明顯變小,穩(wěn)定性有明顯提高;4)家庭用空氣源熱泵熱水器系統(tǒng)中,應注意水箱容積與壓縮機匹配的合理性。表3 典型工作條件下系統(tǒng)的COP2. 鳴謝這項工作的一部分是由國家重點支持的基礎(chǔ)研究項目,合同號G2000026309。作者感謝高級工程師徐先生和孫先生運康雄對實驗系統(tǒng)的幫助。參考文獻1 B.D. 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